提高燃煤机组烟气CEMS系统数据有效性

来源 :2017年电站热工自动化技术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qjinglihong
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介绍黔北发电厂脱硫烟气在线监测系统运行中频繁出现无效数据的问题,针对设备、人员实际情况通过专题研究后制定整改措施及措施实施的情况.实施后取得较好效果,基本消除了存在的问题,保证了CEMS系统数据有效性.
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"两个细则"的实施加大了对发电厂电能质量的考核.为了满足"两个细则"的要求,在保证机组安全性的前提下,对一次调频控制逻辑进行相应的优化,以满足"两个细则"的要求.自2016年11月进行优化以来,通过查阅2016年12月以及2017年1月两月电网公司下发的一次调频考核月报数据,本司一次调频合格率有了较大提升,满足电网两个细则要求,为电网稳定运行做出了贡献。
从热工自动化专业角度分析浙江某电厂AGC响应不佳的原因,并主要介绍了其在优化前馈控制环节和协调控制逻辑和参数对机组的负荷响应能力的改善.
本文介绍了汽轮机DEH系统及主要功能及组成,对汽轮机DEH控制系统在运行中出现汽机挂闸困难,ZS1、ZS2行程开关调整不合理,控制回路故障引起的调门摆动,受控设备故障引起异常的故障进行了分析、处理,提高机组的安全可靠运行.
本文针对中电神头发电有限公司2×600MW超临界机组自投产后变负荷性能不佳、"两个细则"考核效果不理想等问题,提出了一套智能化的协调控制优化方案,并基于"两个细则"对AGC的考核要求,有重点、有针对性的对控制策略进行改进和完善.功能实施后,AGC的"两个细则"考核指标有了显著的提升,达到了优化的目的.
随着近几年国内电力产业结构的调整,火力发电机组参与深度调峰已经成为一种必然的趋势.针对660MW超超临界机组,分析了火电机组AGC控制系统中普遍存在的问题,指出了影响AGC性能的关键因素.结合机组运行现状,对给水控制逻辑、汽机主控逻辑、锅炉主控逻辑、燃料主控逻辑、一次风压控制逻辑、送/引风控制逻辑进行了优化调整.根据扰动试验结果,优化效果良好,提高了机组的AGC控制系统的控制品质.
重庆合川发电有限公司#1、#2机组TSI系统为德国EPRO公司生产的MMS6000系统,于2006年投入运行,已经使用10年,设备陈旧,电源模块已经停产无法采购,在使用过程中,也曾因为振动等原因发生过保护误动,热控专业技术人员不断对机组安全监测系统(TSI)出现的各种故障进行总结分析,以此制定出相应的解决方案,在2016年7月至9月#1、2机组小修期间依据此方案进行了改造升级,更新了陈旧的设备,优
本文以某1000MW超超临界火电机组仿真系统为对象,开展仿真实验.总结不同工况下,凝结水流量变化对机组负荷、主汽压力、除氧器水位等参数的影响.实验结果表明,凝结水节流可有效提高机组的负荷响应速度,但会导致除氧器水位出现较大波动,对机组安全运行产生一定隐患.基于上述结果,进行凝结水节流参与协调控制的技术改造,可有效提高机组负荷响应速率,具有重要的工程意义.
在现代600MW及以上的大机组中,采用直流锅炉,汽机侧采用传统的抽汽除氧加热方式,凝结水泵大多采用变频调节方式改变凝结水流量,不利于充分发挥凝泵变频的节能效果.基于此,将协调控制与凝结水流量调节有机结合,充分发挥凝泵变频器的变频节能效果,使得机组在燃烧工况不变的情况下,提高机组适应功率变化速率4~6%MCR/MIN,快速响应电网调峰调频的要求,减小对汽轮机热应力变化的影响和对机组寿命损伤.
黔北发电厂4×300MW机组投产于2004年,二单元除灰控制系统、精处理一、二单元控制系统分别用WINCC、InTouch组态软件、下层为西门子S7-400系统、上下层通过CP1613通讯的控制平台.该类型控制系统运行时间长,设备老化严重并停产多年无法采购备品备件,系统软硬件故障率较高,组态开放性不好、多数模块封装不便开发,严重影响个辅机系统的安全和经济运行.通过全面的技术论证,将其升级改造为HO
黔北电厂#4机组一次调频错误动作率高,通过对逻辑参数的分析,找出一次调频动作合格率低的原因,并提出优化方案.由于DCS和DEH控制系统一体化后,各站之间数据可以用网络变量进行传输,所以将频差硬接线取消,用DEH侧的转速信号直接通过网络变量传输至DCS侧进行转速差判断,消除两侧信号不同步引起的偏差,提高信号的及时性和准确性,能有效的减少一次调频的误动作率。进行逻辑优化后,于2016年12月7日正式投