除氧器再循环、联胺处理控制除后给水溶解氧

来源 :第四届火电行业化学(环保)专业技术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cxg2009
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热网疏水溶解氧含量高、除氧器喷嘴故障影响除氧器除氧效果,是除后给水溶解氧超标的原因,采取“运行除氧器再循环泵、同时对除后给水进行联胺处理”的方法,解决了除后给水溶解氧含量高的问题,减轻了给水系统的氧腐蚀;机组停运检查时发现,喷嘴的喷水挡板已经脱落,也验证了之前的判断.
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