物理极化水处理装置在300MW机组循环水系统上的应用

来源 :全国火电300MW级机组能效对标及竞赛第四十三届年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xfzhang901
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本文介绍了物理极化水处理装置在国电石横发电有限公司#5机组循环水系统上的应用情况,分析了设备原理,应用措施及运行效果,通过对改造后的参数进行了分析对比,该项目的应用完全达到了设计要求.该工程于2013年6月份完成施工,经过半年多的运行观察,虽然目前水质合格,循环水系统设备也未发生结垢、腐蚀现象,但作为一项新技术应用,对其水质控制、阻垢、防腐、灭藻等效果,还需进一步观察、验证。目前循环水前池还有青苔,说明对藻类有明显的抑制效果,但不能完全灭藻。总体分析,通过物理极化装置在循环水系统上的应用,循环水排污量减少,阻垢剂和缓蚀剂、灭藻剂基本不再使用,达到了预期目的。
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