【摘 要】
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炼铁成本占钢铁行业总成本的70%以上,近几年随着市场形势的持续恶化,对炼铁降本增效的要求也越来越高.耐火材料是炼铁生产所用的主要辅料之一,截止2012年炼铁厂耐材成本一直居高不下,降低耐材成本已经成为当前铁前降本增效的一个重要环节.文章分析了承钢炼铁厂耐材耗成本的原因,并探讨了参与影响的确定要素,主要包括:成本意识偏低、习惯性操作、设备点检不到位、制度不完善、采购原因及压铁蹲包。文章最后制定了相应
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炼铁成本占钢铁行业总成本的70%以上,近几年随着市场形势的持续恶化,对炼铁降本增效的要求也越来越高.耐火材料是炼铁生产所用的主要辅料之一,截止2012年炼铁厂耐材成本一直居高不下,降低耐材成本已经成为当前铁前降本增效的一个重要环节.文章分析了承钢炼铁厂耐材耗成本的原因,并探讨了参与影响的确定要素,主要包括:成本意识偏低、习惯性操作、设备点检不到位、制度不完善、采购原因及压铁蹲包。文章最后制定了相应的对策及实施及其实施效果。
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本文通过7号高炉焦炭质量变化,对7号高炉炉况变化进行了系统分析,并结合实际情况提出了下一步护炉、优化指标措施。7号高炉由顶装焦改为捣固焦后,虽然冷强度提高,但由于热态性能降低,小粒级增多,人炉品位下降(由54.9%下降到54.2%),制约了指标进一步优化。7号高炉2013年4-6月份,增加马克煤配比试验期间,焦炭质量下降,造成5段、9段冷却壁大量破损。目前7号高炉冷却壁水管破损5段已达到38.7%
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高炉炼铁节能工作应从三个主要方面着手:(1)关注炼铁上下游工序衔接,选择合理的技术方案;(2)重视高炉建设阶段工作,通过多方案比较,采用先进工艺技术及节能技术,包括工艺参数优化和设备选型精细化;(3)加强生产操作和维护的管理,通过技术改造和技术创新,全面推进炼铁技术进步和节能环保工作.
本文介绍了承钢有害元素工作的开展情况,承钢通过定期检测入炉料有害元素含量,并根据分析结果制定了相应的控制措施,取得了一定的效果.有害元素控制的最有效措施就是降低有害元素入炉负荷,应采取有效措施控制有害元素的入口防大于治。承钢冶炼钒钛矿,高炉渣中TiO2呈弱酸性,为SiO2酸性的0.61倍,炉渣中TiO2有助于炉渣中碱金属的排出。新的物料入烧、入炉前,应做有害元素分析,杜绝高有害元素含量物料入炉。
为应对日益严重的钢铁形势,唐钢先后从国外和国内购入含钛铁矿粉以补充烧结原料的不足,同时唐钢研究了海砂添加量对烧结过程、烧结矿冶金性的影响.研究发现,烧结矿随着含钛量增加,对烧结过程的产生一定的影响,对烧结矿的冶金性能尤其是低温还原粉化的影响较大,造成烧结矿的矿物组成及矿相结构也发生一定的变化.研究表明,烧结矿二氧化钛含量在0.6%左右时,可以保证烧结矿的冶金性能满足高炉生产要求.
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本文结合冶金企业信息化模型,分析了中国炼铁与西方国家的差距,并重点介绍了铁区生产管理系统,通过将该系统作为管理工具,逐渐实现铁区的精益生产.
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