关于含Zn、Cu、Ge、Ga物料的综合回收研究

来源 :第四届全国湿法冶金工程技术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:PDH
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本文从浸出、萃取、电解及水解沉淀工艺进行研究制取电解Cu、Ge精矿、Ga精矿,找到了适用于生产的工艺流程,达到了从该置换渣中分离提取Zn、Cu、Ge、Ga的目的。从含Zn、Cu、Ge、Ga物料中综合回收Zn、Cu、Ge、Ga,采用两次H2SO4氧化酸性浸出,一次浸出液用CP180或N902萃取分离铜,萃余液用铁屑还原Fe3+,再用N235萃取Ge或单宁酸沉Ge,残液再进行中和水解沉Ga,沉Ga后液送电锌系统净化回收Zn.沉Ga渣用HCl溶液浸出、TBP萃取、(NH4)2SO4反萃Ga,反萃液经水解沉淀制取含Ga3%以上的Ga精矿,再用NaOH溶解、电解金属Ga.
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本熔铸工序是湿法炼锌生产的最后工序,是采用工频感应炉将锌片熔化后浇铸成锌锭。文阐述作者通过对锌熔铸直收率影响因素的分析,并采取了强化生产管理及降低锌灰含锌等措施,使熔铸直收率有所提高,为企业创造了很好的经济效益.通过对影响熔铸直收率因素进行分析后,采取的改进及控制措施经生产实践验证得出,提高熔铸直收率的有效措施为:工频感应炉的渣层厚度控制2~4cm,炉温控制460~490℃为宜:加入氯化铵1~1.
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本文主要针对湿法炼锌焙烧硫化锌精矿时,流态化沸腾炉连续作业时间短,对生产的连续性和计划性造成影响.对此,笔者结合云南永昌铅锌股份有限公司多年来对延长流态化焙烧炉连续作业时间的生产实践.主要从操作员的操作情况、罗茨鼓风机消声器、风帽的选择、冷却设备冷却用水的改进、流态化焙烧炉床抹面层耐火材料的改用和入炉物料的控制六个方面进行探讨.目的是为解决生产中出现的间断性对生产造成影响,以达到高产稳产.
本文针对全部使用自产喷吹锌粉,锌水解的第二段净化存在难压滤问题,在试验室模拟条件下,系统地研究了锌粉粒度、溶液Mg含量、溶液Si含量对第二段净化过滤速度的影响,并得出相应的结论,与生产现象对应,能较好地指导生产。喷吹锌粉粒度对过滤速度有影响,应尽量减少+200目粒度的比重,以-320目为佳;影响过滤的因素较多,本次试验主要发现和考察了中上清质量、锌粉粒度、溶液含Mg、溶液含Si02,经试验对比:影
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本文从工程设计的角度出发,对铜电解大型设备的国产化、乙烯基树脂混凝土电解槽的应用、电解厂房的土建、通风系统、工艺方案等多方面进行了对比分析,对铜电解厂房的优化设计提出了一些建议.电解车间除完成基本生产功能外,旅游、参观等功能也越来越成为一种需要,这要求工程设计者、生产实践者共同努力,大胆创新,充分借鉴国内外有色金属冶炼的成功案例。
目前,工业上主要从铜电解阳极泥中提取磅,是铜冶炼的副产品。本文介绍了目前碲综合回收的主要工艺进展,并且详细介绍了某铜冶炼企业铜阳极泥回收碲项目的工程实践..采用主要工艺流程为:硫酸中和→盐酸溶解→还原→脱硒→氧化→造液→电积→干燥→真空提纯→铸锭后得到产品碲锭。该工艺碲的总回收率>90%,得到商品级碲粉,且该具有工艺流程短、对原料的适应能力强,工艺条件易于控制,生产成本低,碲产品质量稳定等优点。