移动互联环境下的工程制图自主学习平台建设与研究

来源 :2016’第十五届全国机械设计教学研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:guoyinglonggyl
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
工程制图课程注重培养学生绘制、阅读和应用工程图样的能力.目前普遍使用CAI或者PPT课件授课,尚缺乏引导学生主动性、自主性和研究性学习的手段.文中旨在探索工程制图课程的网络化自主学习模式,通过Autodesk公司的大数据模型在线浏览技术,实现在Web上使用移动终端浏览三维模型和二维图样,以及对模型进行视点控制、选择控制、爆炸视图等功能,以建立多平台多终端的使用机制.通过建设网络环境下的工程制图课程自主学习平台,不仅帮助学生建立和加强空间想象能力也为其提供了设计表达的新手段,促进学生工程制图应用能力的提升,使教与学的方式更加多样化,从而推动工程制图课程的改革.
其他文献
TSI系统是监视电厂旋转机械(如汽轮机、小机)在运行时数据采集和处理的系统,不仅提供数据供检修和运行人员分析和判断,也是保护设备免受损坏.通过分析TSI的组成和工作原理,提出了合理的解决方法,增强其正常工作的容错能力和可靠性.通过对TSI系统的容错分析和优化,采取冗余配置、独立合理取样、高可靠性元器件等措施,提高了TSI系统工作稳定性,为设备状态分析提供准确依据。
针对1000MW机组水网程控系统故障率频发、可靠性差的问题,对故障因素深入调查和分析研究,从服务器及控制器冗余技术角度切入,构建两种网络架构模型,并开展可行性分析,最终确定最优网络架构方案,在网络架构基础上进行冗余优化和综合改进.优化改造结果表明,水网改造效果显著,故障率明显降低,达到预期目标,水网系统可靠性得到提升.
本文介绍了网络诊断技术在Ovation DCS系统中应用,提出了早期预警的观点.网络故障处理过程,按照常规的处理方法,查到控制器存在问题的时候,通常采用的方法是替换故障的控制器,DCS经过长时间运行的考验,处理过的控制器运行稳定,未再出现故障的现象,所以正确、合理的运用各种网络诊断方法可以有效的提高网络的健康水平,将故障控制在可控范围,同时可以及时发现可能发生故障的隐患,采取有效措施,避免故障扩大
从热工自动化专业角度分析浙江某电厂炉膛负压波动大的原因,并主要介绍了其在对动调执行机构典型安装方式研究并予以优化,消除了控制死区,改善了炉膛负压自动品质,提高了机组可靠性.
某电厂2号机组采用南京英菲迪自动化工程有限公司INFIT协调优化控制系统,在不改变DCS系统原有控制功能的基础上,对AGC控制、机组协调控制(CCS)、燃料量控制、主汽温度控制、再热汽温控制系统进行优化,构建软硬件一体化的、控制功能完善的控制系统,保证INFIT协调控制系统与机组DCS系统的可靠协作,有效控制逐年增加的控制系统调试费用,降低燃煤管理系统对煤质和掺烧控制的工作压力,为保障新疆电网电力
针对本电厂控制系统存在的负荷响应速度慢,无法满足电网自动发电控制(AGC)功能要求等问题,对机组协调控制、给煤量控制、给水流量控制、一次风压力、磨煤机一次风量等相关控制逻辑进行了优化,并对相关系统进行了整定.提出新型控制策略采用分时错峰的控制方式,锅炉主控指令速率超过汽机主控指令速率数倍,同时采用升负荷与降负荷分开实现的方式,在实际调试过程中采用了多模式参数整定方式.最终实现优化协调后的各项控制指
燃气-蒸汽联合循环机组启停速度快、调峰能力强,且不同调峰运行方式对机组运行性能有较大影响.变负荷热耗试验表明:负荷由额定负荷降至75%负荷时将导致热耗率升高约2%,而当负荷深度降低时热耗率成倍提高.当机组在采用日启停方式、日两次启停方式以及深度调峰方式等宽范围变负荷运行时,热部件寿命、NOx排放浓度以及维修成本等运行特性也会受到较大影响,文中在调峰特性研究的基础上探讨合理的调峰运行方式,充分发挥燃
合理利用凝结水系统蓄能能提高机组发电负荷响应速率,定量分析其蓄能容量对优化控制系统设计及保证机组安全运行意义重大.本文主要探究江苏南通电厂百万机组,依据质量、能量守恒定律,结合等效焓降法计算凝水流量变化与各加热器抽汽量以及汽轮机功率变化之间的关系.可在加负荷过程中避免煤量过加导致能源损耗.并通过计算得到除氧器蓄能容量,方法可行.
某电厂1×600MW机组于2009年7月4日正式通过168h试运.其锅炉为北京巴威公司生产的"W"型超临界锅炉,配6台双进双出磨煤机.该炉型特点,煤质变化大等原因,在生产运行中,AGC考核不过,给水波动大,稳态工况下参数不稳.针对该情况对AGC控制策略进行了优化及调试,该600MW超临界W型锅炉机组AGC控制优化后,协调控制主参数曲线平稳,负荷变动试验各项参数满足相关要求,调节品质在同类机组中达到
霍林河坑口发电公司1号机组进行了脱硝系统改造后,原有协调控制系统不能适应改造之后的新系统控制要求,造成改造之后协调方式下变负荷速率缓慢、氮氧化物排放超标等问题,针对上述问题进行了协调控制系统优化,优化后的协调控制系统可以满足机组稳定状态及变负荷工况要求.