榆林南区增压时机探讨

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榆林南区连续稳产11.2年,已处于稳产末期,目前井口油、套压已降至6~8MPa,低产井、间歇井不断增多,冬季应急调峰能力下降且有限.因此,开展增压时机探讨是非常必要的,从而达到气田有效增压,有效开采,提高采收率的目的.
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姬塬油田耿83区2009年投入开发,采用一套井网动用长4+5、长6两套层系,受储层本身条件的影响,开发中面临着注水压力上升较快、能量分布不均、产量递减大等问题,油井单井产量仅为0.85 t.本文通过开展精细油藏描述工作,加深储层地质特征认识,从技术角度剖析矛盾,提出了相应对策,逐步形成耿83区综合治理配套技术.
本文通过实例简要的介绍了部分新技术的基本原理及在输油站库的实际应用.越来越多的技术应用到输油站库,提高了输油站库的安全防护能力,有效控制安全隐患,进一步保障了原油集输工作的安全平稳.
随着气田开发的深入,产水气井与凝析气井逐年增多,井筒积液问题日益突出.井筒积液对气井井底产生一个附加压力,导致试井资料出现异常,给气井试井解释带来三大难题,即地层压力计算困难、压力恢复曲线异常和产能方程异常.本文针对这些问题的形成原因和机理进行研究,分析其影响规律,对问题的处理方法进行分析探讨,得到了应对气井井筒积液的有效方法,从而获得更为合理的地质参数、更为准确的产能指导气田开发.同时,结合历年
清管器是清理输气管线内杂质的有效工具,但实际清管作业中由于复杂的管内情况常出现清管器遇卡现象,由于遇卡位置难以确定导致输气管线停输,造成巨大的经济损失.目前,在用的清管器定位系统多采用电磁感应的原理,由于管线电磁屏蔽的原因,使得基于该原理的相关仪器在实际操作中效果不理想.基于振动检测的清管器定位系统是利用加速度传感器检测清管器在管线中运行时产生一定特征的振动波,通过一定的数字信号处理和相关算法将其
随着靖边气田的持续高效开发,部分单井由于井口压力、产气量不断下降,进入增压开采模式生产.本文通过开展室内和现场试验,对现有保护器在低压低产模式下座封性能进行分析评价,确保在气井生产过程中出现采气管线破裂等异常情况时,能够迅速自动切断气源,避免恶性事故的发生.
经济发展的同时环境也成为时代的话题,为了有效的监测天然气净化厂重点环境污染物,在酸气焚烧炉尾气排放点设置烟气连续监测系统.本文对烟气连续监测系统的组成、工作原理等进行了介绍,并对系统运行过程中存在的问题进行重点分析,对系统的设计、使用提出整改建议.
落实剩余储量及其分布规律是气田中后期开发调整的重要依据,本文应用井控面积法落实单井地质储量,同时分析了影响剩余储量分布的影响因素为砂体展布、平面非均质性、层间非均质性以及开发井网不完善.在此基础上总结出剩余储量的分布现状并认为剩余储量以动用和未动用两种类型存在.
由于储层性质与沉积物埋藏后的成岩作用有极大关系,成岩作用研究日益成为石油地质学研究的重点.通过岩心观察、铸体薄片、扫描电镜、X衍射、阴极发光等研究,总结了鄂尔多斯盆地神木地区主力气层山西、太原组储层成岩作用特征.研究结果表明,成岩作用对储层造成双重影响.成岩初期的绿泥石膜对孔隙的保存起到积极作用,溶蚀作用极大程度地改造了储层物性,形成大量次生孔隙;压实作用破坏了早期原生孔隙,伊利石、晚期铁方解石及
榆林南区已投入开发14年,自然稳产期11年,已处于稳产末期.由于山2储层渗透率低、非均质性强,加上气田采取滚动开发方式,致使气井或井区投产时间不一,开发过程中显露出各井区的地层压力下降不均衡、单井控制储量差异大、部分区域储量动用程度低等问题,而且,随着气田不断开发,低产井、间歇井逐年增多,产能不断下降,如何调整开发对策、保持榆林南区持续稳产迫在眉睫.因此,根据气田开发实际,本文开展气田流动单元精细
子洲气田2006年投入开发建设,2007年8月底投产,经过多年滚动开发,2011年底建成15亿/年产能规模,目前已稳产4年多.本项目在进一步深化气藏地质研究、动态分析的基础上,落实气井动储量,研究泄流范围,评价目前井网的合理性,提出加密调整井位;为实现气田的长期稳产奠定基础.