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为应对煤质变化,任家庄洗煤厂不断探索和改进洗选工艺,逐步优化洗选工艺,提高系统分选精度,降低洗选成本,探索研究出国内一流的炼焦煤洗选加工工艺,包括原煤准备工艺、原煤脱泥分选工艺的改进,新技术、新装备的引用。最终设计采用的工艺如下:原煤脱泥采用预先脱泥固定筛+直线振动筛,筛缝1mm,提高了脱泥效率;50-1mm采用无压三产品重介质旋流器分选;在1-0.25mm细粒煤的分选环节,一期系统采用两产品干扰床分选机分选,由于分选精度低而损失精煤,因此在二期设计时采用目前分选精度较高的三产品干扰床分选机,提高了设备分选精度,减少了精煤损失量;-0. 5mm煤泥水经过表面改质高效调浆机充分搅拌、乳化后,利用浮选机分选,浮选精矿可通过加压过滤机和压滤机两种处理方式脱水;浮选尾矿处理环节一期采用一段浓缩+压滤机回收工艺,煤泥量大时,不仅造成压滤机处理负荷大,而且优质煤泥低价销售也是企业的经济损失。因此,二期设计采用两段浓缩+沉降过滤离心机+快开式压滤机工艺,有效将煤泥水中的粗颗粒分离出来作为中煤产品。另外新建煤泥干燥系统,煤泥干燥后掺入中煤产品作为电煤销售,提高煤泥附加值,为企业创造更多的经济效益。