【摘 要】
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沙河电厂两台600MW超临界直接空冷机组,#2机组调试中发现凝结水回水管道在节流孔板附近振动较大,而且管道内伴有"啪啪"响声.2013年9月13日,#2机组在正常运行中,检查发现凝结水回水管道支撑与管道连接处出现裂纹导致泄漏,初步分析认为由于凝结水下水母管长期振动造成此处受力较大,最终导致该处受力疲劳拉伤出现裂纹发生泄漏现象.经过几次处理,排汽装置水位波动情况接近或优于#1机的水平,凝结水下降管的
【出 处】
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2017火电灵活性与智慧热电技术研讨会
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沙河电厂两台600MW超临界直接空冷机组,#2机组调试中发现凝结水回水管道在节流孔板附近振动较大,而且管道内伴有"啪啪"响声.2013年9月13日,#2机组在正常运行中,检查发现凝结水回水管道支撑与管道连接处出现裂纹导致泄漏,初步分析认为由于凝结水下水母管长期振动造成此处受力较大,最终导致该处受力疲劳拉伤出现裂纹发生泄漏现象.经过几次处理,排汽装置水位波动情况接近或优于#1机的水平,凝结水下降管的振动小于机组投产初期的振动水平.
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