【摘 要】
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普光气田是我国首次成功开发的大型高含硫气田,地层流体中高含硫化氢并溶有元素硫,亟需获得地层真实流体样品分析物性参数,指导气田高效合理开发.但气藏高温、高压、高含硫化氢,腐蚀环境恶劣,井下保压取样难度大,之前一直国外公司垄断该项技术.在充分调研的基础上,围绕样品保压、抗硫化氢等因素,研制出国内首套高抗硫保压井下取样器,与国内常规取样器相比具有三大特点:1、选材选用钛合金和全氟醚胶圈解决了腐蚀问题,2
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普光气田是我国首次成功开发的大型高含硫气田,地层流体中高含硫化氢并溶有元素硫,亟需获得地层真实流体样品分析物性参数,指导气田高效合理开发.但气藏高温、高压、高含硫化氢,腐蚀环境恶劣,井下保压取样难度大,之前一直国外公司垄断该项技术.在充分调研的基础上,围绕样品保压、抗硫化氢等因素,研制出国内首套高抗硫保压井下取样器,与国内常规取样器相比具有三大特点:1、选材选用钛合金和全氟醚胶圈解决了腐蚀问题,2、采用机械时钟控制定时开启进样口解决了样品混样问题,3、采用高压氮气保压技术实现缓速取样、保压,保证相态真实性.该技术在普光高含硫气井成功应用16井次,并拓展应用至注CO2井、高压注水井、常规气井等取样120余井次.
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对于气藏或者凝析气藏而言,由于气体具有很高的压缩性,气水边界识别相对比较困难.然而气水边界的识别和运移规律的准确判断对气藏制定合理的高效开发方案尤为重要.以利用Ecrin软件Rubis数值模拟和Saphir试井分析模块为手段,规则圆形和矩形两种构造性边水气藏为研究对象,通过模拟封闭边界、定压边界、不同的水体大小、水区渗透率变化、气水相渗透差异以及毛管力的大小等敏感性参数,发现气藏封闭及定压边界与常
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