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某低压甲醇合成装置离心压缩机一级叶轮连续运转15个月后发生开裂,对其进行了失效分析。结果表明:在叶轮加工过程中,未进行合理的固溶时效热处理,其基体材料、焊缝和熔合区金属的组织不均匀,材料硬度和强度偏高,而塑性和韧性偏低,抗氢脆能力降低;在运转过程中,由于甲醇合成原料气中含有大量的氢气,该叶轮吸氢而引起含氢量升高;微裂纹首先在叶轮焊缝接头次表层中萌生,而材料吸收的氢通过扩散或迁移偏聚到微裂纹的尖端,导致微裂纹迅速扩展,最终引起叶轮的氢脆开裂。建议采用合理的工艺对一级叶轮进行固溶时效热处理,提高叶轮的抗氢脆能力,以避免该类事故的发生。