【摘 要】
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根据海上钻井隔水导管在打桩施工过程中的实际工况,分析了群桩效应对隔水导管周围土力学性质的影响关系。通过隔水导管打桩的室内和渤海现场模拟试验,建立了群桩条件下隔水导管入泥深度计算模型,确定了隔水导管入泥深度计算方法,研制了群桩条件下隔水导管入泥深度计算软件,并已在我国海上10多个油田成功应用,取得了非常好的效果,为这些油田的海上工程设计与施工提供了科学依据,从而提高了海上作业速度,保证了海上作业安全
【机 构】
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中海石油研究中心 中国石油大学,北京
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根据海上钻井隔水导管在打桩施工过程中的实际工况,分析了群桩效应对隔水导管周围土力学性质的影响关系。通过隔水导管打桩的室内和渤海现场模拟试验,建立了群桩条件下隔水导管入泥深度计算模型,确定了隔水导管入泥深度计算方法,研制了群桩条件下隔水导管入泥深度计算软件,并已在我国海上10多个油田成功应用,取得了非常好的效果,为这些油田的海上工程设计与施工提供了科学依据,从而提高了海上作业速度,保证了海上作业安全,降低了油田的勘探开发成本。
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PH9井是中山亭构造上的1口探井,该井在83/8in(212.725mm)井段的钻进过程中发现了非常好的油气显示.但在电测作业进行第六趟电测MDT时,测井仪器电缆被粘卡.在穿心打捞过程中,因为作业人员误操作导致电缆意外地从井口快速接头下端根部断裂.落井电缆总长度3000多米,仪器23.12m.现场紧急制作5种打捞工具,进行21次的连续打捞作业,共耗时13天,仪器和电缆全部打捞成功.通过详细阐述了电
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对国外废弃钻井液的处理方法进行了简要介绍,对国内主要院校和油田在废弃钻井液无害化处理方面所做的工作进行了比较详细的分析,对大港油区钻井液完井液减排治理工作提出了建议。
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