【摘 要】
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本文介绍的套管外封隔器自增压式双卡高压层固井技术,可以实现井筒环空介质压力和体积增值,有效地抑制高压层流体的溢出,进而大幅地提高固井质量,有利于油井采出液的含水降低.该技术在采油五厂进行了104口井的试验,对其动态数据采集分析表明:采出液的吨油水比由1∶8.1变为1∶4.18,含水降低了7.74%.
【机 构】
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大庆钻探钻井工程技术研究院 大庆油田有限责任公司第五采油厂
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本文介绍的套管外封隔器自增压式双卡高压层固井技术,可以实现井筒环空介质压力和体积增值,有效地抑制高压层流体的溢出,进而大幅地提高固井质量,有利于油井采出液的含水降低.该技术在采油五厂进行了104口井的试验,对其动态数据采集分析表明:采出液的吨油水比由1∶8.1变为1∶4.18,含水降低了7.74%.
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2005年吉林油田松南深层天然气勘探取得重大突破,经研究论证决定采用欠平衡与水平井技术相结合的方式高效开发天然气藏.欠平衡水平井钻井周期长,井底温度高,提高钻井液高温稳定井壁、高温携岩和气藏保护能力成为突出的技术难点.针对这些问题,研发了抗高温理想充填隔离膜钻井液,并在长深平1井应用,钻井液满足了高温条件下的井壁稳定、携岩和润滑等要求,试气表皮系数13.2,取得显著效果.
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超低渗透钻井液是通过在常规钻井液中添加一定量的超低渗透材料及防漏、堵漏、零滤失材料而形成的,对其常规性能、砂床滤失量、岩心滤失量、封堵裂缝效果和岩心渗透率恢复情况进行了评价。实验结果表明,超低渗透钻井液具有很好的封堵能力,岩心渗透率恢复值大于95%。目前该项技术已在多口井钻井、完井过程中得到成功应用。
利用先进仪器对硅酸盐钻井液的防塌作用机理、影响硅酸盐粒度分布的因素进行了研究,分析了硅酸盐溶液水活度,对硅酸盐钻井液阻缓压力传递的机理进行了实验研究.针对大港油田实际情况,优选了硅酸盐钻井液配方,并在现场进行了应用.优选出的硅酸盐钻井液具有优良的抑制性和防塌性,岩屑滚动回收率可达到100%,体系抗温可达到120℃,岩心渗透率恢复值达到90%以上,具有良好的油层保护效果.现场应用表明,该体系配制方便
本文通过分析深井长段小井眼井所面临的多种复杂问题的基础上,对深井长段小井眼钻井液工艺技术提出了较为详细的讨论,并通过川渝地区两口预探井的现场应用,在增加钻井液润滑性能、降低摩阻、减少井下复杂等多方面见到了明显效果。
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本文针对牛东区块油藏压力低,微裂缝发育,储集层水敏性强等特点,优选了满足该区块钻井施工及油层保护要求的低密度无固相甲酸盐钻井液体系。现场40余口井的应用表明,有效减少了钻井液漏失,提高了机械钻速,并较好地保护了油层。
泌深1井是中国石化重点探井,钻井过程中的技术难题一是本段钻遇大仓房组、玉皇顶组玉一段大段红色泥岩,造浆性极强,井壁不稳定;二是井眼大,悬浮携带岩屑困难;三是地温梯度高,钻井液必须具有180℃抗温能力。由实验优选的聚合物钻井液、聚磺钻井液体系流变性好、携带悬浮岩屑能力强、岩屑回收率高、抑制性强、摩阻系数低、润滑性好,聚磺钻井液具有较高的抗温能力,API FL、HTHP FL低。因此该井的钻井过程中没
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