板坯连铸机生产三流矩形坯的工艺优化与实践

来源 :第八届(2011)中国钢铁年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ad1234321
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  针对唐山不锈钢板坯连铸机生产三流矩形坯的工艺过程进行了分析,提出了浸入式水口浸入深度优化、结晶器铜管合理锥度控制、改善结晶器水质、提高铜管镀层质量、提高设备安装精度、保护渣性能优化、足辊区域喷嘴改型、弯曲段喷嘴结构优化及二冷制度优化等措施。最终取得了显著的效果:拉速由1.4m/min 提高到1.8m/min,且保持连续半年无漏钢事故;铜管平均过钢量由2500t 提高到8200t,单支铜管过钢量最高达到10720t;杜绝了由于铸坯鼓肚、脱方、表面凹陷等缺陷造成的质量异议和非计划停浇。
其他文献
本文研究分析了现代化炼钢厂洁净钢生产技术,提出了以生产效率、制造成本和产品性能为核心的洁净钢生产技术理念。通过对新一代炼钢厂高效率、低成本、高质量钢铁产品制造功能的解析与集成,结合首钢京唐钢铁厂炼钢-连铸工艺的设计研究,应用动态精准设计体系,优化配置铁水预处理、转炉冶炼、二次精炼、连铸等单元工序,构建了基于动态有序生产体系的高效率、低成本、高质量洁净钢生产平台。
钢包是炼钢系统中非常重要的中转设备,其烘烤效果直接关系到炼钢系统生产的稳定及炼钢成本的高低。原来我公司一直使用普通的钢包烘烤器,存在烘烤周期较长,内衬温度较低且不均匀等诸多缺点,我公司应用蓄热式钢包烘烤器后,缩短了钢包烘烤时间,提高了钢包内衬烘烤温度,稳定了炼钢系统的生产,同时还降低了炼钢系统的生产成本。
LF炉精炼是宣钢品种钢生产的关键技术,目前宣钢LF炉使用的精炼渣料配方单一,限制了品种钢优势作用的充分发挥。本文通过对LF炉的渣料进行优化,渣的碱度大幅度提高,改善了LF炉的精炼效果,满足宣钢品种钢生产的需要。
分析了宣钢近几年高碳钢的冶炼工艺技术情况,对其存在的问题提出改进措施。通过不断调整和优化洁净钢生产工艺路线,产品质量逐步提高,各项性能均能满足用户要求。
高质量大型钢锭的生产是重型装备制造行业面临的一个重要问题。本文开发了大型钢锭凝固模拟软件FT-INGOT。利用商用有限元软件对本软件进行了基本验证。针对53t工业钢锭进行了测温和冒口解剖实验。基于实测温度曲线,校核了用于实际钢锭模拟的界面换热系数。利用FT-INGOT软件,采用校核的参数,模拟了实验钢锭凝固过程。预测的温度曲线以及冒口一次缩孔形状与实测吻合良好。结果表明,校核的界面换热系数可以用于
Fe-23Mn-2Al-V合金作为一种高锰低磁钢常用于制造大型变电设备中的低磁隔板,宝钢股份特钢事业部已实现采用板坯立式连铸工艺替代原有的模铸生产工艺。近期,在热轧钢板边部发现明显的裂纹,经金相实验和电子探针分析,裂纹内部无裹渣及夹杂现象;采用Gleeble-3800热力模拟试验机对连铸坯试样进行高温力学性能试验,实验结果表明连铸坯高温力学性能良好。鉴于修磨后的连铸坯表面粗糙、难以观察,将连铸坯放
The recent Danieli experience in the thin slab caster proved that it is possible to reach a production of 1.8 Mt/y with a single strand caster utilising a slab 80×1300 mm. With a more favourable range
会议
采用红外测温仪对J55钢连铸及热送过程的大方坯表面温度进行了测定。结果表明该钢种在二冷区的冷却强度适宜,不会导致矫直裂纹。但是铸坯在热送过程的温度制度不合理,容易产生表面裂纹,这为优化J55钢的连铸过程温度控制提供了必要依据。
脱方是小方坯连铸常见的质量缺陷,一般认为结晶器磨损严重,钢水在结晶器内冷却不均匀,以及二冷喷嘴状况不佳,二次冷却不均匀等是脱方的主要原因。本文分析了新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称八钢)第一炼钢厂2号连铸机HRB335钢连铸坯脱方的成因:一是HRB335钢水过热度比HPB235的要高,其坯壳厚度比HPB235的薄,坯壳厚度越薄,出结晶器后,带有液芯的铸坯就容易变形,出现脱方的几率越大。二是喷淋管
Special alloy steel is widely used for the bearings and structural parts for the automobile, the office automation equipment and home electronics. NIPPON STEEL ENGINEERING CO.,LTD (NSEC). Started up f