【摘 要】
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一体化集成装置在长庆油田中小型站场已逐步推广应用,在加快油田地面建设速度、降低站场安全风险方面发挥了积极作用.而生产工艺复杂、生产设施多样、自然条件恶劣等因素影响了油田大中型站场地面建设效益及速度.针对长庆油田地面工艺特点及自然条件,对长庆油田联合站、接转站等大中型站场内各类生产设施整合优化,形成了适用于长庆油田大中型站场的一体化装置,通过装置的组合应用,实现大中型站场的生产功能.大中型站场一体化
【机 构】
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西安长庆科技工程有限责任公司,陕西西安710018;低渗透油气田勘探开发国家工程实验室地面工程实验室,陕西西安710018
【出 处】
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低渗透-致密油气田勘探开发技术国际研讨会
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一体化集成装置在长庆油田中小型站场已逐步推广应用,在加快油田地面建设速度、降低站场安全风险方面发挥了积极作用.而生产工艺复杂、生产设施多样、自然条件恶劣等因素影响了油田大中型站场地面建设效益及速度.针对长庆油田地面工艺特点及自然条件,对长庆油田联合站、接转站等大中型站场内各类生产设施整合优化,形成了适用于长庆油田大中型站场的一体化装置,通过装置的组合应用,实现大中型站场的生产功能.大中型站场一体化集成装置研究与应用,在优化工艺流程、节约建设用地、减少现场用工等方面发挥了积极作用,实现了长庆油田经济效益开发.
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