【摘 要】
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克深905井是克深气田克深9井区中部的一口开发评价井,四开钻至库姆格列木群膏盐层低界,进行尾管固井,井深7368.2m,井底静止温度164℃,压力180MPa.在钻进过程中发生溢流、井漏等复杂情况,通过控压放水措施降低了地层孔隙压力,解决了压力安全窗口窄的问题;为保证固井质量,防止井漏发生,设计了能够压稳地层密度为2.58g/cm3抗高温水泥浆,固井全程采用塞流注替;对现场泵压与返出量进行了实施监
【机 构】
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中国石油集团渤海钻探工程有限公司第一固井分公司
【出 处】
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中国石油学会2016年固井技术研讨会
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克深905井是克深气田克深9井区中部的一口开发评价井,四开钻至库姆格列木群膏盐层低界,进行尾管固井,井深7368.2m,井底静止温度164℃,压力180MPa.在钻进过程中发生溢流、井漏等复杂情况,通过控压放水措施降低了地层孔隙压力,解决了压力安全窗口窄的问题;为保证固井质量,防止井漏发生,设计了能够压稳地层密度为2.58g/cm3抗高温水泥浆,固井全程采用塞流注替;对现场泵压与返出量进行了实施监控,现场固井过程中未发生漏失,施工顺利.所封固井段固井质量合格率99.2%,该次尾管塞流顶替为国内首次在井深7368.2m的井段使用.
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