漂浮固井技术在胜利海上油田井组首次应用

来源 :中国石油学会2016年固井技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:h8x8x8
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
大位移井属于中国石油固井尤其是海上面临的挑战及攻关方向,针对胜利埕岛油田埕北6GA井组埕北6GA-16和埕北6GA-17大位移井井斜大、下套管困难的特点,文章分析了其固井技术难点,利用三维管柱理论力学模型中摩擦阻力公式,说明侧向力是影响大位移井套管下入摩擦阻力的决定性因素,并对下套管过程中套管受力状态作出了理论模型;文章解释了漂浮减阻器如何通过减少侧向力以达到减小套管下入摩擦阻力的原理;现场实践数据和软件模拟数据进行了对比分析.现场固井实践表明,应用漂浮固井技术可以有效解决大位移井下套管难题,漂浮下套管技术减阻效果良好.
其他文献
固井作业后水泥浆凝固形成油井水泥石,要求水泥石能对地层进行有效的层间封隔,并为套管提供保护和支撑,这对后续钻井和油气开采至关重要。针对油井水泥石易脆裂而造成油气井层间封隔失效的问题,通过实验研究了高弹模纤维、钙质晶须及二者混杂对油井水泥石力学性能的影响,研究水泥石实验各试样配方及工程性能,利用扫描电镜观察了水泥石微观形貌,并探讨混杂纤维增强水泥石的作用机理.实验结果表明:高弹模纤维、钙质晶须及两者
触变性水泥浆能否应用于现场,除了在于其触变性能否满足要求外,重要的一点是能否在现场进行比较准确的触变性的测试.目前测试水泥浆触变性的主要方法中,无论是触变环法还是静切力法都存在着一定的不足,主要的问题在于在现场的固井化验室内测试水泥浆的触变性时,无法模拟井下高温高压的环境.针对这一问题,本文提出了可以在现场测试水泥浆触变性的稠度增值法.稠度增值是指在水泥浆稠化实验过程中停机一段时间再开机后水泥浆稠
油井水泥中掺入适量石英砂可阻止其高温强度衰退,但加砂油井水泥石在高温水热环境长期服役时,仍会产生高温强度衰退、渗透率急剧增大的现象.因此明确加砂油井水泥的适用温度范围,对合理使用加砂油井水泥十分重要.本文对比了不同温度下加砂油井水泥的抗压强度和渗透率变化,借助XRD、SEM、TEM、SANS(中子小角散射)测试结果,探讨了不同温度区间加砂油井水泥的水化产物、晶相及水热反应机制.结果表明:晶粒粗化是
油气井环空窜流将会导致层间封隔失败,重则会导致油气井报废,造成污染环境.目前用来分析油气井窜流的方法较多,其中水泥浆体静压力降低作用机制一直被广泛接受.静胶凝强度(SGS)是一种用来定量评价水泥浆静压力降低程度的经典理论计算方法.本文分析了静胶凝强度(SGS)预测水泥浆体防窜能力的局限性:SGS通常被用来表征界面剪切应力,反映水泥浆体抗剪切应变的能力;单独使用SGS不能够充分反映水泥基材料的抗压性
针对G级油井水泥的体积收缩问题,研究了两种不同G级油井水泥体积收缩特性及其力学性能,并考察了80℃下三膨胀源(CSA-CaO-MgO)晶体膨胀剂(SCM)及多膨胀源晶体膨胀剂(F17A)的膨胀性能及对水泥石力学性能和孔结构的影响.结果表明:不同生产厂家的c级油井水泥烧成工艺、熟料矿物组成、颗粒粒径不同,会导致水泥浆体的各项性能不同。80℃常压水养条件下,LQ G级油井水泥石28d线收缩率(0.03
油井水泥的粒径与其性能及用途密切相关.借助普通球磨机、行星式球磨机和高能纳米冲击磨三种粉磨装置制备了不同粒径的G级油井水泥,评价了不同粒径分布油井水泥浆体的基本性能、力学性能和工程性能.利用扫描电镜(SEM)、等温量热仪(ICC)和压汞仪(MIP)分别测试不同粒径水泥颗粒的微观形貌、早期水化放热速率及水泥石孔结构.结果表明:物理粉磨方法只能将颗粒超细化而无法纳米化;相同水灰比时,水泥颗粒粒径分布对
使水泥环保持较好的韧性对于保证井筒完整、安全性和延长油气井寿命具有非常重要的意义.围绕目前水泥环韧性力学测试中存在的诸多技术难题,利用数值模拟和室内评价等手段,对国内外典型弹性、柔性、韧性和纯水泥体系在不同加载速率、应力-应变曲线不同取值区间、不同围压及不同温度下的力学性能进行了探索和研究.结果表明:在较高加载速率下,水泥石应力—应变曲线平滑,且屈服阶段较明显,说明较高的加载速率能较为真实反映水泥
准确评价固井质量对固井技术的应用和发展具有重要的指导作用.现场通常采用声波胶结测井评价固井质量,然而这种方法通常不能给出水泥环的封隔能力,而固井的主要目的之一是有效封隔地层.为了能准确评价固井质量,本文通过室内模拟评价实验,在同一套装置上同时进行声波胶结测井与水力封隔能力两项评价实验,对延时测井条件下的固井质量进行评价研究,在此基础上,初步建立了固井胶结指数与水泥环封隔能力的关系,进一步拓展了固井
振动固井技术可以通过振动加快水泥颗粒的相对运动,使水泥充分水化,减小或消除水泥浆的静切力,从而提高顶替效率,保证固井质量.由于冀东油田受海油陆采条件制约,存在大斜度、长位移井顶替效率低、水泥环界面胶结质量差等问题.为此,在冀东油田南堡区块进行振动固井技术试验,结果表明,与未应用振动固井技术的邻井相比,固井质量显著提高.应用井固井质量合格率达100%,优质率90%.
涠洲12-2油田某区块φ215.9mm井眼设计中井斜和方位变化大,穿越断层,下套管过程可能遇阻;同时尾管固井环空间隙小,居中度不好,顶替效率低,油基钻井液驱替困难.为了确保尾管段固井质量,优选了中石化工程院改进型多功能尾管悬挂器,实现了全部9口井的下入和固井过程的全程旋转,以及固井后的环空封隔,配合COSL-Preflush冲洗液、隔离液以及聚合物增强水泥浆体系,固井后,SBT测井解释,固井质量与