【摘 要】
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华北油田京11断块经过20多年的注水开发,综合含水达到了85%,进入了中高含水期开发阶段.在长期的注水开发过程中逐渐暴露出诸多矛盾,如注水井套管变形无法实施分注,化学调剖成本高、有效期短等因素直接制约了油田的高效开发.针对上述问题,2004年,通过与有关科研院所合作,开展了投球调剖工艺技术的研究,并在华北油田京11断块注水井中进行了6井次的现场应用试验,达到了水井剖面改善,油井降水增油的效果,累计
【出 处】
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中国石油学会2005全国油田注水技术研讨会
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华北油田京11断块经过20多年的注水开发,综合含水达到了85%,进入了中高含水期开发阶段.在长期的注水开发过程中逐渐暴露出诸多矛盾,如注水井套管变形无法实施分注,化学调剖成本高、有效期短等因素直接制约了油田的高效开发.针对上述问题,2004年,通过与有关科研院所合作,开展了投球调剖工艺技术的研究,并在华北油田京11断块注水井中进行了6井次的现场应用试验,达到了水井剖面改善,油井降水增油的效果,累计增油2212t,成功率100%.
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