输气站24脉波变频器谐波和无功分析与计算

来源 :2016输变电年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kingbottle
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经过分析计算得出变电站不同运行方式下的谐波及无功补偿分析结论:不同的变电站运行方式引起的是系统阻抗Xs的不同(变压器XT相同)。负载侧有变频器以及电容,可能在某次谐波产生并联谐振。对于特定的某K次谐波,系统阻抗Xs的不同会引起某次电流的大小变化,理论上说在某个特定的值会达到并联谐振,因此,不同的变电站运行方式会导致谐波电流的大小变化。对于两回电源带2台主变分列运行与两回电源环网运行带2台主变,2种情况其系统阻抗Xs是相同的,因此对谐波电流大小的影响是相同的。而对于一回电源带全部两台主变的情况,系统阻抗Xs相应地比前两种情况要大,对谐波电流的大小也会产生相应的影响。而不同的变电站运行方式对于无功则无影响,因为无功由负载决定。
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