【摘 要】
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目前川渝、贵州等南方地区是国内页岩气勘探开发的主力阵地,但由于地层岩性复杂、溶洞裂缝发育、地层倾角高、地表环境恶劣等复杂地质条件,导致钻井期间存在漏失严重、井易斜、钻速慢、周期长、成本高等诸多难题,严重制约了页岩气的勘探开发进程.基于气体钻井技术优势,文章比较分析了气体钻井技术系列在携砂、处理地层出水能力、环保风险等方面的优缺点,提出了南方页岩气复杂地层气体钻井适应性评价方法;结合近年来在空气锤、
【机 构】
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中石化西南石油工程有限公司钻井工程研究院,四川德阳,618000
【出 处】
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2016年度钻井技术研讨会暨第十六届石油钻井院(所)长会议
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目前川渝、贵州等南方地区是国内页岩气勘探开发的主力阵地,但由于地层岩性复杂、溶洞裂缝发育、地层倾角高、地表环境恶劣等复杂地质条件,导致钻井期间存在漏失严重、井易斜、钻速慢、周期长、成本高等诸多难题,严重制约了页岩气的勘探开发进程.基于气体钻井技术优势,文章比较分析了气体钻井技术系列在携砂、处理地层出水能力、环保风险等方面的优缺点,提出了南方页岩气复杂地层气体钻井适应性评价方法;结合近年来在空气锤、雾化泵、泡沫性能、充气方式、于法固井等关键设备配套和工艺技术改进,在南方页岩气不同区块、不同地层开展了气体钻井现场试验和推广应用,展现了气体钻井技术在解决漏失、提高钻速等方面具有的显著效果,为实现南方页岩气的低成本高效开发提供了很好的技术手段.
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