一种新型水平井抽油泵在乐安油田的应用

来源 :第十八届五省(市/区)稠油开采技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a351200
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现河采油厂乐安油田广9、草27、草20东部、草33等区块地层供液能力差、液面下降快,井斜大、斜井泵下深受限,导致油井生产周期短,周期产量低,开发效益差的现状.针对上述问题,推广应用了三柱塞机械阀式斜井抽油泵,该泵能有效加深泵挂,提高沉没度,延长油井生产周期,提升油井周期产量,提高油汽比,改善区块开发效果,提升经济效益.
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蒸汽驱是砂岩稠油油藏吞吐后期的有效接替技术已经被证实,但新疆浅层砂砾岩特稠油油藏汽驱目前尚无成功先例,如何挖掘砂砾岩特稠油油藏潜力,形成砂砾岩特稠油汽驱技术政策,指导注采参数的调控,需要进行细致的油藏工程研究.以新疆H井区清水河组砂砾岩特稠油油藏为基础,选择先导试验区,在动态分析和精细历史拟合的基础上,对剩余油分布、井网井距适应性、转汽驱时机及注采参数优化等方面进行详细研究,采用分层注汽进一步改善
本文从地下燃烧状态和生产效果评价两方面着手,对红浅1井区火驱先导试验区整体试验效果进行分析了与评价.研究中引入GI指数作为燃烧状态判断的主要指标,以原油改质为辅助判断指标,进行了试验区燃烧状态评价;在燃烧与驱油的关系研究中进行了驱动能量贡献研究,明确红浅试验区烟道气驱和热效应驱油的比重分别为26%和74%,而注气速度是决定火驱效果的关键参数,试验区最佳注气速度在8000m3/d左右;试验区多数井已
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