【摘 要】
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为了更好地推广智能巡检机器人在采气厂的应用,本文对巡检机器人在气田的实际应用展开研究.通过分析智能巡检机器人在气田应用特点,对其各系统以及关键技术应用问题进行了总结与展望,对智能巡检机器人在气田实际应用效果进行评估,为后续智能巡检机器人在石油石化行业的推广应用提供参考.
【机 构】
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中国石油长庆油田分公司第三采气厂,内蒙古乌审旗017300
【出 处】
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第十五届宁夏青年科学家论坛石化专题论坛
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为了更好地推广智能巡检机器人在采气厂的应用,本文对巡检机器人在气田的实际应用展开研究.通过分析智能巡检机器人在气田应用特点,对其各系统以及关键技术应用问题进行了总结与展望,对智能巡检机器人在气田实际应用效果进行评估,为后续智能巡检机器人在石油石化行业的推广应用提供参考.
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