【摘 要】
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#1机大修化学监督分析汽包沉积物、蒸汽通流部位沉积物,结果显示为铜垢,铜含量高.对其进行了原因分析并提出了处理建议,本次大修是#1机组第七次大修,化学监督检查总体情况较好,但也存在汽包底部沉积物较多,汽轮机叶片积盐较上次大修明显偏多、沉积物分析中铜含量高的状况,要求不论是汽机运行调整、锅炉燃烧调整还是化学监督检查一定要到位,按“精益化管理”的标准严格要求,确保机组的安全稳定运行。
【出 处】
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2015电力行业化学检测技术及中心化验室建设论坛
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#1机大修化学监督分析汽包沉积物、蒸汽通流部位沉积物,结果显示为铜垢,铜含量高.对其进行了原因分析并提出了处理建议,本次大修是#1机组第七次大修,化学监督检查总体情况较好,但也存在汽包底部沉积物较多,汽轮机叶片积盐较上次大修明显偏多、沉积物分析中铜含量高的状况,要求不论是汽机运行调整、锅炉燃烧调整还是化学监督检查一定要到位,按“精益化管理”的标准严格要求,确保机组的安全稳定运行。
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