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一、小组概况
“常青树”QC小组是根据公司年度计划目标成立的。该小组成立于2005年1月,小组活动长达12个月,彻底解决了阿胶晾置过程周期长的问题。小组成员共12人,其中大专以上文化程度7人,中专文化程度5人;小组成员技术水平高,中级以上技术职称占总人数的41.67%。该小组具有攻克技术难题的能力,解决了生产过程中存在的实际问题,从而达到降低阿胶生产成本,缩短阿胶晾胶周期,供货及时率达到100%,实现了公司年度计划目标。曾多次获得省级、国家级优秀成果奖和最佳制片奖,连续三年获得国家级QC成果奖。
二、小组活动过程
“常青树”QC小组成立后制定了详细的攻关计划,并且明确了负责人、相关的责任人和完成时间,小组成员按照PDCA循环开展工作,并按照如下步骤开展本次攻关活动:
1、现状调查:从调查中发现04年阿胶晾胶周期平均达31天,并且晾胶周期处于不稳定状态。
2、目标设定与可行性分析:根据现场调查数据统计分析,一年中有3个月晾胶周期在29.5天以下,因此我们设置了攻关目标为29.5天,并且从公司领导的参与和支持;小组成员的技术保障;数据分析的可行性;小组成员的基础素质4个方面进行了详细的可行性分析。
3、原因分析:我们采用“头脑风暴法”发动小组成员献计献策,利用因果分析图从人、机、料、法、环五个方面进行造成阿胶晾胶周期长的原因分析,找出了9个末端因素,从9个末端因素进行了逐一确认,确认造成晾胶周期长有3个主要因素:
(1)胶块水分不一;(2)半干胶区温湿度、压差不稳定;(3)干胶区温湿度、压差不稳定.因此我们根据3个要因开展攻关活动。
4、制定对策表:根据3个要因,按照5WlH的要求,制定了详细的对策表并明确了负责人和具体的完成时间。
5、对策实施:QC小组成员按照人员分工、完成时间和措施进行逐一实施,(1)降低阿胶的块重差异;(2)增加倒床环节。(3)采用正交试验方法找出最佳工艺参数。经过小组成员的共同努力7-12月份阿胶晾胶周期缩短到平均29.08天,比活动前降低1.92天,本次攻关取得较好的效果。
三、小组活动产生效益
1、效果检查:QC小组成员进行了进一步稳定性验证,统计出30批的阿胶晾胶周期为29.05天,并利用X-R图分析阿胶晾胶周期的稳定性,为了巩固成果的稳定性进行了3个月的巩固期的验证,晾胶周期比活动前、活动目标、活动后分别缩短了1.98、0.48、0.06天,本次活动创造直接经济效益2.52万元。取得的经济效益并经过公司质量部、财务部的确认。
2、无形效益:经过小组成员的攻关,利用雷达图对小组成员QC知识进行了评价,使小组成员的QC知识、质量意识、创新意识、解决问题的能力和团队精神得到较大的提高。
3、巩固措施:将有效的措施纳入了阿胶的工艺规程和SOP。
4、遗留问题及打算:经过PDCA循环缩短了阿胶晾胶周期,在下一轮PDCA循环中我们将进一步优化阿胶生产工艺,降低生产成本,提高公司产品的竞争力。