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针对该厂履带式液压挖掘机行走装置上的重要铸件导向轮,在长期的生产中所出现的砂眼、裂纹等铸造缺陷,废品率高达20℅,补焊量高达70~80℅。在严重影响铸件质量的情况下,该厂成立了专题QC小组,拟订了课题,制订了小组方针及使废品率降到5℅以下的小组目标。经过两年多的时间,即两次PDCA循环,并采用新、老工具中的关联图、排列图、因果分析图及对策实施后,于85年初见成效,后经小批投产验证后,废品率下降到4.7℅,实现了目标值,取得了一定的经济效益,同时减少了由于废品及焊补返修所消耗掉的人力、材料和能源。该文较详细地介绍了该小组活动所取得的成果。(本刊录)