南钢3号高炉炉役后期生产操作

来源 :2008年中小高炉炼铁学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ying8939
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南钢3号高炉进入炉役后期后,通过调整操作参数、加强设备点检、控制好合理的操作炉型、开展护炉工作,较好的完成了生产任务,并取得了较好的技术经济指标
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龙钢炼铁厂近几年通过不断提高精料水平以及对高炉风机的改造,提高了入炉鼓风量,增加了高炉鼓风动能,高炉炉顶压力得到提高;公司制氧能力的扩大,使高炉富氧率、喷煤比提高等措施:加强炉况管理,制定适宜的高炉操作制度,维持合理的操作炉型;应用新技术、新工艺等,高炉操作不断强化,2007年高炉各项技术经济指标均创历史记录,实现了高产、稳产、低耗、节能.
本文介绍青钢5#、6#高炉通过精料、提高热风温度、优化高炉基本操作制度、低硅冶炼、富氧喷煤等途径,经济技术指标得到改善,2006年利用系数分别达到3.55t/m3d、3.65 t/m3d.
铁口在出铁过程中受到一系列高温、机械和化学性质的破坏作用,如果维护不好,就不能保证按时出净渣铁,直接影响高炉的正常生产.龙钢179m3高炉通过从出铁次数、铁口角度、深度、直径及炮泥质量几方面采取相应的技术措施,加强铁口的维护,关键是保持正常的铁口深度,使炉前铁口操作指标得到很大的提高,铁口深度合格率达98.3%,全风堵口率达98.5%.
对兴澄特钢1号高炉低硅冶炼生产实践进行了总结分析.兴澄特钢1号高炉通过合理上下部调剂,不断优化四大操作制度,稳定上部气流,活跃炉缸,炉况长期稳定顺行,实现了全风量、高风温、高富氧、高喷煤比的高冶炼强度操作,并实现了低硅冶炼,铁水平均[Si]含量稳定在0.40%以下,硅偏差控制在0.12以下.
本文简述了广钢5#高炉炉体的破损情况,分析了炉喉钢砖的破损原因、炉衬破损原因、冷却壁的破损原因等方面因素,指出:1、高炉的长寿是一个系统工程,任何在材料质量、设计、施工、生产操作和炉料结构等环节出现问题都会影响高炉的寿命2、冷却壁水管要进行有效的防渗碳及制作后的应力消除工作。
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对安钢6号高炉生产7年多的长寿经验进行了总结.通过采用一系列长寿措施,优化高炉操作及管理,不断进行设备技术、革新,在7年零2个多月的时间内,目前实现单位炉容累计产铁8864.40t/m3.
五号高炉2006年底停炉进行恢复性大修,07年6月18号点火投产,开炉后很快实现达产、但随后由于设备及原燃料等多方面原因,气流较长时间不能稳定合理分布.炉况顺行下降,导致炉身上部发生结厚.本文提出了预防结厚的措施。
邯钢2#高炉采用打水回收煤气降料面方法,料面降至风口水平面,休风后首先对已损坏的冷却壁进行穿管处理.主要喷补部位为炉腹、炉腰和炉身一、二段,并对炉喉钢砖下沿环形凹陷地带进行了喷补.喷补用时8小时,用料54吨,平均喷补厚度200mm.喷补后高炉内衬光滑平整规则,目测效果良好。
分析南钢1#高炉炉缸冻结形成的原因及处理过程,认为控制合适的操作参数,准确加入休风料,是高炉复风顺利的关键.在炉缸冻结处理过程,掌握好捅风口时机,对减少风口烧损加快恢复进程,非常重要.