重钢脱湿鼓风节能减排新技术的研究及应用

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炼铁生产中,高炉鼓风机是其重要设备,高炉鼓风机运行状况对高炉生产影响重大。高炉鼓风中的含湿量过高时,会降低风口前理论燃烧温度,增加炉内的热量消耗,导致高炉温度的不稳定,破坏炉况的稳定运行,从而影响高炉产量。  本文主要研究重钢高炉采用脱湿鼓风技术对高炉生产的影响,该研究经过精心的论证、研究、实施,此项技术应用期间,通过不断改进、完善、优化,取得了较好的效果。不论是从高炉技术经济指标的刷新,企业经济效益的改善,还是对社会、环境等方面的贡献都发挥了重要作用。  ①重钢地处长江沿岸,四季湿度波动大,夏季大气湿度较高,适合推行脱湿鼓风技术。通过运行,实践表明,脱湿鼓风技术在重钢得到了成功应用。  ②重钢采用冷凝法脱湿技术,技术成熟、运行精确、稳定可靠。可以高效地蒸发冷却空气,作业率达到99.0%以上;可增加鼓风质量流量5~15%,或保持不变(重钢达13.8%),减少鼓风机轴功率5~15%;最低鼓风湿度可脱到6.5g/m3。  ③重钢脱湿装置采用双层布置,设备紧凑,管道短,占地少。将空气处理后得到的冷凝水非常可观。  ④该系统可以将吸入空气中残存灰尘完全清除,出口气体含尘量1mg/m3,使得风机叶片、叶轮磨损问题得到大大改善,从而延长高炉风机叶片的使用寿命。  ⑤脱湿鼓风技术在重钢属首次实施,该系统在全国钢铁企业2500m3级高炉是首次应用。该技术成功实施为其他钢铁企业树立了标杆,为行业推广该技术奠定基础。  ⑥应用此技术期间,减少二氧化碳排放量5.35万吨,为节能减排技术推广起到了积极促进作用。  ⑦该技术应用后,2012年4~10月脱湿鼓风运行期间,脱湿后湿度累计平均8.66g/m3,累计脱湿量为10.09g/m3,脱水量共计25878.26吨,脱湿效果明显。  ⑧该技术应用后,同期比较,吨铁风耗下降了56m3/t·Fe;风机吨铁电耗下降了5.27kWh/t·Fe;日均产量上升了132t/d,节能降耗效果明显。  ⑨该技术研究及应用后,同期比较,在高炉综合品位降低1.17%的情况下,焦比仍降低1kg/t·Fe,对焦比进行综合校正后,脱湿鼓风节能减排技术的应用使焦比降低9.78kg/t·Fe,其经济效益巨大。  ⑩经2012年重钢脱湿鼓风运行验证,每克空气湿度影响焦比0.97kg/t·Fe·g,与理论值0.8~1.2kg/t·Fe·g吻合。
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