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有色重金属冶炼行业一直是我国污染大户,其产生废水量大,重金属种类多,含量高。目前我国95%以上有色重金属废水均采用石灰中和法处理,处理后中和净化废水中含有大量的钙离子及微量的重金属离子,其直接排放造成了重金属资源的流失、水资源浪费,并成为饮用水源最大的安全隐患之一。开展有色中和净化废水的深度处理技术研究对解决水资源危机、促进有色行业的可持续发展具有重要意义。针对石灰中和净化废水的深度净化问题研制了新型生物制剂B,提出并开发了“生物吸附—脱钙”深度处理新工艺。以城市生活污水厂的剩余活性污泥为主体,根据石灰中和净化水中金属离子的特性,通过添加调整因子H对其进行改性、调整,使其富含高效特异功能菌群,制得生物制剂B。生物制剂B对低浓度的铜、锌、镉、铅离子具有较好的吸附能力,去除率分别达到96.47%,80%,90%,50%。优化了生物制剂B处理重金属废水的工艺条件,最佳工艺条件为:温度25℃,反应1h,pH值8-10。生物制剂用量对Cu2+和pb2+的去除影响不大,对Zn2+和Cd2+的影响较大,温度对生物制剂B去除重金属的影响并不显著,Cu2+、Zn2+、Cd2+和pb2+四种重金属离子的去除都与pH呈现抛物线关系。生物制剂B对Cu2+表现出优先去除。复配了深度净化-可控脱钙的生物制剂B和人造沸石体系。生物制剂B与沸石的复合系统对于工业高浓度Ca2+废水具有很强的处理能力,单位沸石处理钙离子量达到21.71mg/g。优化了实验室工艺参数,结果表明Ca2+的去除率随着固液比的增加而升高,对于初始Ca2+浓度为801.6mg/L的废水,固液比为3:100时,去除率达到80.38%,升温有利于钙离子的去除,当pH值高于11.49时,去除率突增。反应时间达到50min时,吸附平衡。人造沸石的红外光谱图表明脱钙过程主要是化学吸附。复配了深度净化-可控脱钙的生物制剂B和碳酸钠体系。优化了此复配体系处理高钙废水的工艺参数,处理初始钙离子浓度为643.20mg/L的株冶石灰中和净化水,碳酸钠的投加浓度为1.75g/L时,可使剩余钙离子浓度降为81.60mg/L,满足回用的要求。当初始pH值在5-7之间变化时,钙离子去除率基本上不变,当初始pH值高于8时,钙离子去除率随着pH值的升高而升高。温度升高会促进钙离子的去除,最适搅拌速度为125r/min,反应时间为30min。优化了生物制剂B脱除低浓度重金属离子及K2CO3废液和Na2CO3废液深度脱钙的扩试工艺条件,并进行了连续试验,深度净化水后出水重金属铜、铅、锌、镉离子浓度完全达到了《生活饮用水水源水质标准》(CJ3020—93),可实现“零排放”。32m3/h石灰中和净化水深度处理的运行费用为0.84元/m3,1000m3/h石灰中和净化水深度处理的运行费用为0.53元/m3。建立了生物制剂B对重金属离子的吸附模型。在单一重金属体系中,生物制剂B对铜、铅、锌、镉三种重金属离子的吸附符合Freundlich模型。采用Zeta电势表征了渣的沉降过程,用生物制剂B和Na2CO3废液体系处理中和净化水时无需加入PAM也可以获得同样好的沉降效果。采用XRD、IR等现代测试手段分析了生物制剂B处理重金属离子及深度脱钙的机理。在废水中分别投加两种废液后沉降的主要晶体物质都是CaCO3,由IR图可知生物制剂B中存在有-C=O、-OH,从而可以推测存在羧基,-OH中的氧原子未共用的电子与重金属离子发生化学吸附。由于吸附重金属离子以及废水碱性环境的作用,吸收峰强度和峰的位置发生了变化,进一步表明生物制剂自身或其代谢产物可能与废水中的金属离子、钙离子发生了吸附、配合、沉淀或离子交换等作用。针对生物制剂B深度处理后的净化水进行了回用可行性探讨,从中试连续试验获得的生物制剂深度净化水水质与生产水水质比较来看,净化水中各重金属离子浓度均优于冶炼厂现在使用的生产水,只有钙离子浓度略高。在使用低钙净化水替代生产水后,最初阶段其电解锌溶液的平均钙离子浓度为489.17mg/L,是可以允许的浓度,微量重金属元素也不会对冶炼系统产生影响,有机物的油含量非常低,不会对生产系统产生影响,理论上讲可以实现100%回用。