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论文介绍了国内外常减压蒸馏的技术现状,分析了原有常压蒸馏装置的操作状况,新设计了减压部分,根据尽量利旧原有设备,节省投资的原则,使装置的常压部分在主体设备利旧的前提下,尽可能的提高装置的处理量,并配套新增减压部分。
根据原油性质和产品方案,对500万吨/年常减压蒸馏全装置进行ASPEN模拟计算,根据计算结果对装置实施了改造,常压部分主要改造内容有:原闪蒸塔内增加塔盘改为初馏塔并新增初馏抽出侧线;常二中段由塔盘改造为填料;常压炉由4管程改为6管程,增加辐射中间盘管,更换高强度燃烧器。新上配套规模的减压部分,包括减压塔、减压炉及减顶抽空系统。
改造后对500万吨/年常减压蒸馏装置进行了标定,标定结果是常压部分主体设备利旧的情况下,装置处理量达到454万吨/年,产品质量满足指标要求。
换热终温为308℃与设计值接近,常、减压炉出口温度较设计值低。减顶压力5.3kPa(a),低于设计值;装置能耗9.6kgEO/t原料,比设计能耗低。
装置的标定结果显示,本次改造无论从处理量、换热终温、装置能耗、产品收率,还是设备正常运转等方面,都接近、达到或者超过了设计值,取得了较好的经济效益和社会效益。