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集约化畜牧养殖业产生的大量畜禽粪污,严重危害到了水体、大气、土壤等环境系统。养殖场对畜禽粪便进行厌氧发酵处理,发展高效厌氧反应器,建设沼气工程,是目前实现养殖业节能减排以及优化能源结构的重要途径,有利于实现我国温室气体减排目标。本文主要完成以下三方面的研究:1)对传统的USR反应器进行改造,在其内部安装生物填料,得到USR-AF反应器,研究不同反应器厌氧发酵处理畜禽粪便的运行效果;2)通过对案例牛场沼气项目运行过程中相关指标的监测,计算沼气项目的温室气体减排量,为今后养殖企业进入碳交易市场进行碳排放交易提供基础数据;3)从节水和减排角度考虑,设计发酵实验,研究挤奶间废水对厌氧发酵过程的影响,探讨挤奶间废水作为厌氧发酵原料稀释废水的可行性。通过实验研究,可得出以下结论:(1)试验发酵罐启动运行四个月后均完成启动期,开始进入稳定期,产气量以及发酵液各项指标变化稳定。启动期,1#、3#、5#罐发酵液TS浓度分别为9.21%、9.20%、9.31%,VS浓度为5.62%、5.64%、5.78%,1#、3#罐发酵液TS、VS浓度比5#罐低一些,可能是由于USR-AF反应器安装的生物填料对发酵原料固体的截流作用;发酵液COD去除率为32.77%、40.71%、32.04%,3#罐降解有机物的能力较强,消化效率高;TP去除率为38.42%、42.86%、35.60%,USR-AF反应器TP去除率相比USR反应器较高。稳定期,1#、3#、5#罐发酵液TS浓度分别为8.06%、8.01%、7.97%,VS浓度为5.31%、5.21%、5.27%,TS、VS浓度相差不大;发酵温度分别为31.67℃、33.41℃、34.47℃;COD去除率为57.75%、57.23%、61.58%,温度可通过对发酵微生物细胞内酶活性的影响,进而影响微生物的生长速率以及对基质的代谢速率,5#罐稳定期发酵温度较高,因此COD去除率高于其他两座发酵罐;TP去除率分别为46.45%、43.84%、44.24%;稳定期产气量分别为9.77m~3/d、9.25m~3/d、9.80m~3/d,1#、5#罐产气效率明显高于3#罐,而3#罐发酵微生物活性不高,其TP去除率相比其他两座发酵罐也较低。通过在USR反应器中安装适量的厌氧填料以及聚氨酯保温材料,得到新型USR-AF反应器(3#罐),具有启动性好、稳定性较高的特性。添加大量的生物填料或保温材料聚氨酯(1#、5#罐),对于改善稳定期厌氧发酵运行效果的作用明显,都能增强发酵微生物活性,提高发酵罐产气效率和运行稳定性。(2)本文根据方法学AMS-I.C和AMS III.D共同分析小规模牛场的沼气项目。主要通过两种方法计算案例养牛场沼气项目的减排量,即理论减排量和监测减排量,其结果分别为1238.96tCO2e、756.26tCO2e。根据方法学AMS-III.D监测方法学的规定以及实际情况分析,不同方法计算的减排量结果中较小值即为核准的项目减排量,因此案例牛场沼气项目碳减排量为756.26tCO2e,以每吨碳减排量的交易价格为10欧元计算,每年可获得的额外减排收入超过七万元人民币,这将有利于改善沼气项目内部的经济性。(3)利用批量式发酵实验,研究挤奶间废水对厌氧消化产气性能的影响。结果表明,以挤奶间废水作为沼气发酵原料稀释水,对发酵启动和产气情况有一定的影响。经过22天的发酵过程,添加废水以及稀释256倍后的废水作为发酵原料稀释水的发酵罐产气量较大,分别为5527ml、5963ml,但发酵启动时间相比对照组较长;添加蒸馏水作为发酵原料稀释水的发酵罐启动时间短,产气峰值高,但产气量较低,仅为4070ml。挤奶间废水经过静置沉淀后作为发酵原料稀释水是可行的。但是为了提高发酵运行的安全性,应该进一步了解挤奶间废水的性质,有关外排废水对厌氧发酵的启动性能、运行稳定性、产气效果等影响,还需要进行更完善的研究。