岩巷快速掘进机械化装备配套技术研究及应用

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本文以李村煤矿采区岩石巷道实际地质条件为工程背景,采用理论计算、数值模拟及现场实测相结合的方法,对岩石巷道支护参数进行优化设计;针对该矿巷道掘进效率低、机械化配套作业线不合理进行研究,最终得出以下结论:
  (1)通过采用传统理论中的悬吊理论计算法对锚杆的的长度、直径、间排距等参数进行计算和确定;同时提出三种支护网度方案,采用FLAC3D模拟软件对不同支护方案的巷道围岩应力分布、变形等进行了对比分析,最终确定了最优锚杆锚索支护方案。
  (2)根据李村煤矿现有的掘进设备及劳动循环组织,针对机械设备落后,配套不合理,人工作业工序多,劳动强度大等特点,对掘进设备选型及劳动组织管理进行优化。采用双臂掘进钻车代替手抱风动凿岩机,实现双臂同时钻眼,减少人员投入;采用履带式液压挖斗装载机代替耙矸机,降低人工操作安全风险,清渣、装岩速度加快;液压装载机配套使用梭式矿车装储、转载矸石,实现连续清渣、装岩、排矸,大大提高了排矸速度;采用液压钻车由后向前先顶后帮逐排逐根凿眼,单体锚杆钻机以及锚索机进行锚杆锚索的安装,提高了支护效率与支护速度;循环作业由“三、八制”改为“四、六制”,减少工人连续工作时间,避免因工人疲劳而导致掘进效率降低的事情发生。采用岩巷高效施工关键装备配套作业线施工,使机械化设备最大限度的发挥出使用潜能。
  (3)对支护后的巷道进行矿压监测,通过对所得数据研究分析,确定所选支护方案合理,选用该支护方案,有效的加快巷道掘进速度。
  (4)通过对巷道支护参数的优化及机械化装备配套作业线的采用,使得采区岩巷掘进速度由原先的月进尺100m左右达到现在的180m以上,大大提高了巷道掘进速率,为矿井生产正常接续做出巨大贡献,为岩巷实现快速掘进提供了理论参考。
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