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随着大庆油田原油开采进入高含水后期,原油综合含水率逐年升高,目前普遍的存在着生产系统效率低、成本及能耗高、液量高以及地面输油管道回压增高等问题。大庆DQ-16区块油田应用了大量的环状流程,开采流程中的个别井回压偏高,部分管线回压高达2MPa以上,严重的影响了油井的生产。本文针对区块油田高回压对油田生产的不良影响进行分析,并利用PIPESIM软件进行多相管流压降模拟计算分析出输送温度、输液量、管径大小和掺水量对井口回压的影响,借此辅助找出合理有效的回压治理方法。此外,根据DQ-16区块油田井口高回压现存问题进行数据分析,找出井口回压偏高的原因。研究表明:管线结蜡是井口回压偏高的主要原因,此外挂井数量过多、回油管线过长、回油管径偏细影响了井口回压。结合现场实际情况,通过对大庆DQ-16区块油田井组产生高回压原因及原油自身性质和集输条件的关系,分别提出了相应的治理措施,其中包含:井口安装电磁防蜡器,合理控制掺水量、拆分挂井数量过多的树以及改进管径偏细的树。通过以上综合治理措施,有效的降低了井口回压,保证了油井的正常生产,还能够达到了增加原油产量的目的,促进了地面集输工艺技术水平。因此,在现有井口回压综合治理研究的基础上总结经验,从而降低井口回压将大大的提高油气集输系统的生产效率,并且朝着更快、更小、更节能的方向发展。