潍北油田注水井套损机理及对策研究

来源 :中国石油大学(华东) | 被引量 : 0次 | 上传用户:liedh123
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本次研究的油藏为克拉玛依油田二东区克拉玛依组油藏,该油藏于1956年发现的,分为二东1+2区、3+4区和二东5区。截至1997年油藏含水达到90%以上,2005年以来对二东区进行了不同程度的调整,调整以后老井的关井加上调整井的影响,油藏含水下降到78%,目前油藏的水淹状况以及油藏的剩余油分布复杂,为了下一步的油藏调整需要结合油藏地质的认识,对油藏水淹状况、油藏不同区域的剩余油分布进行研究。本次研究
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新疆油田克拉美丽气田是我国准噶尔盆地最主要的凝析油气资源富集区。该区储层属于低孔低渗致密气藏,普遍具有高应力(即约45MPa),正常储层压力(即约33MPa)和正常储层温度(即60-65℃)的特征。该区目前主要采用水力压裂的方式对储层进行改造,但是,在压裂过程中支撑剂的过快沉降会阻碍支撑剂在裂缝内的运移,限制支撑裂缝的尺寸和油气井生产效率。由于该区油藏厚度大、闭合应力高,聚合物压裂液、滑溜水压裂液
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A油田急需大规模快速建产、快速收回投资。目前,作为油田的主要接替举升方式,连续气举在生产过程中面临的主要技术问题包括:(1)井身结构复杂,产出流体沥青质含量高,腐蚀性较强;(2)单井产量高,国内尚无配套的气举工具。为了加速推广连续气举工艺在A油田的大规模应用,现急需开展连续气举优化设计研究及配套工具研发。综合考虑连续气举井注气及举升过程,分别建立了环空注气压力计算方法及井筒压力温度计算方法,并在此
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滨南采油厂从1969年投入勘探开发,随着开发的时间延长,优质规模储量接替的难度越来越大,剩余经济可采储量规模越来越小。近年来发现的储量主要以薄层稠油、特低渗透的储量为主,由于受技术条件及经济条件的制约很难形成经济产量,一直未能有效动用。薄层稠油储量主要因其油层薄原油粘度大,储层敏感性和非均质性严重,采用直井吞吐开采难度大动用程度低。目前采用分水平井开发薄层稠油技术,在国外已经得到很好的应用。胜利油
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通38-10块原油粘度高、储层物性差、强水敏、易出砂,开发初期采用常规循环充填防砂,投产后日产油仅1t,开发效果差。国内外研究表明,压裂防砂工艺能够有效提高此类油藏的开发效果。因此本论文针对通38-10块油藏特点,开展了压裂防砂工艺研究。论文利用区块所取岩心及碎屑,通过全岩矿物X-衍射分析、电镜分析及岩心驱替实验等,完成了岩性、物性和矿物组份分析,确定了储层敏感性特征和伤害机理,并以此为依据,通过
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随着钻井技术的不断发展,大位移井的开发比例逐年上升。大位移井水平位移较长,岩屑易沉积形成岩屑床,导致沉砂卡钻等事故发生。因此,大位移井钻井液除了需保证钻井速度外,还需具有良好的携岩能力。常规钻井液触变性较差,粘度过高时不易维护,易出现憋泵、钻速变慢,甚至粘附卡钻等问题;粘度过低则会出现岩屑悬浮困难,沉砂严重,甚至出现掩埋钻具的严重事故。弱凝胶钻井液作为一种新型钻井液,其中聚合物可相互交联形成立体网
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辽河油田是我国最大的稠油生产基地,目前稠油主力区块可采储量采出程度已超过80%,已进入开发后期,大部分油井递减幅度大,进入低产低效的开发阶段,亟待研究新的开发转换方式。研究区H127-we块已进入高含水、返水率高的开发后期阶段,在研究区地质和开发资料分析基础上,进行研究区转驱优化研究。借鉴相似油藏的开发经验,研究区拟转换为重力泄水辅助蒸汽驱的开发方式。本文类比洼59块的油藏条件进行可行性分析,在油
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裂缝性致密砂岩气藏具有低孔、低渗,孔喉细小,天然裂缝发育,粘土矿物丰富等工程地质特征,存在不同程度敏感性损害、水锁损害、钻井液滤液及固相侵入、钻井液漏失损害储层等潜在损害类型,严重阻碍了致密气经济有效地开发。鄂尔多斯盆地苏里格气田东区致密气产量丰富,属于典型的裂缝性致密砂岩储层,存在严重的储层污染问题。本文结合目标区块的储层地质特征,揭示裂缝性致密砂岩储层损害机理,开展裂缝性致密砂岩储层保护钻井液
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N23-A区块位于渤海湾盆地东营凹陷牛庄油田西部,两条断层穿过,地应力分布较为复杂,地应力分布规律的不确定性影响了区块内井位部署、开发井网的设计及整个低渗透区块的增产改造效果。因此,以N23-A区块地应力特性为研究对象,对地应力方向和大小进行精细分析研究。从岩石力学参数分析、测井资料、压裂资料等方面着手,进行了单井地应力研究;在全面研究掌握单井地应力数据后,选取3口井作为约束目标条件,建立地质构造
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聚合物驱油作为一种改善的水驱油方法,它主要以聚合物作为添加剂,通过聚合物溶液来增加水的粘度和改善水油的流度比,来提高注入水的波及系数。胜利油田围绕注水井大力开展注聚驱油工作后,开发效果有了明显改善,但通过对比注水井前后期,发现在注聚后续水驱过程中,该类井普遍出现注水压力升高、注入困难的现象,配注量难以达到要求的情况,在胜利油田的三次采油试验区块以注聚为主要方式的扩大及推广背景下,注聚区块不断展现出
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