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本文主要围绕着对炼厂催化装置烟气轮机出现故障的原因展开研究,主要研究目的是准确判断烟机故障原因及机理,从而对烟机进行有针对性的修理和改造。以旋转机械转子动力学理论、旋转机械振动的基本特性以及旋转机械状态监测方法为基础,运用S-8000型在线状态监测设备和DP-1500离线状态监测设备对YLII-10000型烟机进行了振动测试,采集了大量的实验图谱和实验数据。对烟机的常见故障包括:转子不平衡破坏;转子不对中;动静摩擦;轴承系统故障;以及管系引起的故障进行分类研究。将所学理论运用于图谱和数据的分析中,同时将每次停机修理的结果与分析研究结果相结合,反复研究,从而最终推断出各种类型的数据和图谱所对应的不同故障类型,最终得出正确的结论。根据研究结果,对于烟机转子及一、二级静叶密封结构进行了改进。工艺流程中采用控制催化裂化原料和催化剂的金属含量;严格控制催化裂化催化剂的细粉含量;优化裂化催化剂品种和质量要求以及优化烟机。通过采取以上改进措施,机组实现了长周期平稳运行,最终得到了满意的效果。