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随着经济的发展,各行业对铬盐的需求量逐年增大,这就导致了铬盐行业带来的环境污染问题日益突出,尤其是铬渣的排放问题。本文以制铬副产物含铬芒硝为突破口,力求解决污染问题的同时对含铬芒硝加以合理利用,变废为宝。本文以重庆某铬盐厂的含铬芒硝为原料,提出了一套含铬芒硝的综合利用方案即含铬芒硝脱铬—脱铬芒硝复分解制纯碱—母液纯化制硫酸铵的技术路线,并详细讨论了各阶段的主要影响参数,得到如下结论:在含铬芒硝脱铬的过程中,结合实际生产的可行性,分别对洗涤、重结晶和化学沉淀3种方法进行了探索,通过对比确定了合理的除铬路径,即先洗涤后化学沉淀的方法,洗涤法参数为:洗涤次数为1次,固液比5/4,可以达到较好的除铬效果为85%;化学沉淀法参数为,在40℃配成含铬芒硝饱和溶液,保温搅拌,然后用硫酸调节pH到2左右,按投料比1:5加入亚硫酸氢钠,反应30min,再加氢氧化钠溶液调节pH到7左右,离心分离,得到除铬后的芒硝饱和溶液。除铬率达到99%以上,可以达到要求。在脱铬芒硝复分解制纯碱过程中,探索了最佳的反应条件:除铬后的饱和芒硝溶液(40℃),在搅拌的状态下,按投料比1:1.2加入碳酸氢铵,加料1h,在加料的同时逐步降温到36℃,然后反应1.5h,反应过后,经抽滤、淋洗分离,干燥测取样量,经多次实验验证,产品的收率在60%左右,纯度可以达到98%以上。在母液纯化制硫酸铵的过程中,探索了3种方法,分别为蒸发—冷却—蒸发冷冻—蒸发和溶析结晶方法,通过三种方法的对比最终确定了合理的路径,复分解反应后的母液,先用硫酸调到pH为4,经过第一次100℃蒸发,控制蒸发比V1/V(蒸发出水的量与蒸发前溶液的体积比)为9/20左右,此时Na2SO4的含量为32%左右,分离晶体后的母液在常温下(25℃)自然结晶,离心分离,冷却母液再次100℃蒸发,控制蒸发比V3/V2(蒸发出水的量与蒸发前溶液的体积比)为7/10时,停止蒸发,干燥,即得到副产品(NH4)2SO4,经测定N的含量可以达到20.8%,符合硫酸铵现行国家标准GB535-1995的要求。