攀钢转炉炼钢高效化工艺技术研究

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本文全面分析了攀钢半钢炼钢所存在的问题,并结合转炉炼钢的技术现状,开展了半钢炼钢的转炉溅渣护炉、造渣优化、高供氧强度的供氧、转炉终点控制及转炉复吹工艺优化等技术研究,形成了半钢炼钢的高效生产集成技术。具体进行了如下四方面的研究工作: (1)研究了适合攀钢半钢炼钢及溅渣护炉的钢渣渣系,并优化了半钢炼钢造渣工艺。初期渣的形成时间缩短1.6min,磷分配比(P)/[P]提高4.75,同时,开创了无萤石炼钢的先例。 (2)成功研制和应用了高强度供氧技术,充分发挥了供氧系统的最大能力,转炉的供氧强度由原来的2.8Nm<'3>/(min·t)提高到3.3Nm<'3>/(min·t)。 (3)针对半钢炼钢的工艺特点,开发了计算简单且可操作性强的转炉终点静态控制模型,使转炉在缺乏现代化炼钢手段条件下,终点一次命中率达到60%~70%。 (4)通过供气系统优化,使复吹底部的供气能力可达到0.10Nm<'3>/(min·t)的供气强度,系统的稳定性和自动化程度得到了较大幅度提高;并优化了复吹工艺。 由于上述半钢炼钢相关优化技术的开发成功,在半钢质量提高的情况下([C]由3.72%提高至4.02%),转炉的冶炼时间大幅度缩短,提高了转炉的生产效率。高效集成生产技术应用于实际生产后,转炉的作业率由73.20%提高到80.67%,转炉的利用系数由23.31 t/(t·d)提高至30.45 t/(t·d),攀钢3座120t转炉的钢产量达到400万吨,实现了高效化生产。
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