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目前,锦纶为最早的合成纤维之一,被广泛应用于织物、地毯、工业纤维、工程塑料等领域。据统计,2002年到2004年我国锦纶纤维产量共增长72.17%。产品的大幅增长造成制造业废水排放量同比例提高,因此对锦纶生产废水的治理日益受到人们重视。本实验采用A/O/O生物膜反应器对锦纶-6生产废水进行处理,研究不同运行因素对系统处理效果的影响,考察反应器内微生物状况,确立反应器动力学模型,并初步探讨采用曝气生物滤池对出水深度处理的可行性。硝化液回流比、水力停留时间、进水负荷和溶解氧是影响系统处理效果的重要因素,分别调整运行工况以研究不同参数对系统运行状况的影响。在试验设计进水条件下,即进水CODCr和TN平均浓度分别在500mg/L和30mg/L左右,控制硝化液回流比3,单个反应器内HRT3.9h,好氧池Ⅰ和Ⅱ内DO均在3.0mg/L左右,系统CODCr和TN去除率分别达95%和68%左右,出水氨氮低于1.5mg/L,能够使出水满足污水排放标准GB8978-1996一级标准。通过对污染物去除途径、污泥活性和红外色谱的分析,我们发现采用A/O/O工艺将好氧段分成去碳和硝化两阶段,异养菌和硝化自养菌分别成为好氧池Ⅰ和Ⅱ的优势菌种,缓和两者在竞争DO、生存空间和营养物质的矛盾,保证有机物的稳定去除并强化硝化过程。本文结合A/O/O生物膜工艺各反应器的运行情况,根据生物膜系统的反应-扩散特性,分别建立了缺氧段反硝化动力学模型、好氧池Ⅰ有机物氧化动力学模型和好氧池Ⅱ氨氮氧化动力学模型,确定相应的动力学参数,为工程设计提供技术依据。A/O/O生物膜工艺具有一定的抗冲击负荷能力,能够稳定去除CODCr,保证较高的氨氮转化率。然而,高进水负荷条件下出水氨氮可能无法达标,并考虑到生产回用的要求,故选择曝气生物滤池对出水进行深度处理,并考察气水比、水力负荷、滤料高度对有机物去除和氨氮硝化的影响。研究表明,当进水CODCr和氨氮平均浓度分别在70mg/L和15mg/L左右时,控制气水比2∶1和水力负荷0.13m3/(m2·h),曝气生物滤池能够稳定出水水质,出水CODCr和氨氮可降低至30mg/L和2.5mg/L左右,能够满足《生活杂用水水质标准》CJ/T48-1999。