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氮氧化物NOx是燃煤电厂烟气排放三大污染物(SO2,NOx及总悬浮颗粒物TSP)之一。国家和地方环保政策日趋严格,随着新的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)于2011年7月29日发布,电站锅炉NOx控制势在必行。从国外的发展经验来看,选择性非催化还原(selective non-catalytic reduction,SNCR)技术是一种成本较低的烟气脱硝技术,改造方便,适宜协同应用其它的低NOx技术,在国内有广阔的发展前景。自从1975年美国的Lyon发明SNCR以来,国外对它的研究就从未中断过,并以后应用在燃烧设备上。但国内对SNCR的研究却较少,氮氧化物控制的环保政策和研究技术起步相对较晚,走一条节约型、适度控制的环保道路是符合中国国情。该文分析了300MW直流锅炉脱硝技术的应用背景和运行情况。为有效控制区域空气污染,改善城市空气质量,确保全市空气质量各主要污染指标达到国家标准要求,广州市人民政府于2009年6月发出《关于重点工业企业实施降氮脱硝工作的通告》(穗府〔2009〕26号),要求市内重点工业企业实施降氮脱硝工作,黄埔电厂虽经之前的低氮燃烧改造工作已对NOx的排放进行了有效的控制,但仍然难以达到本次通告要求的脱硝率。为此,黄埔电厂对现役国产300MW燃煤机组SG1025/16.7-M313UP型锅炉进行了选择性非催化还原(SNCR)脱硝系统改造。SNCR系统投运后,机组出现了很多问题:锅炉爆管、A/B侧氨逃逸浓度偏差大而且较高、影响锅炉性能、以及脱硝效率达不到设计参数等,因此对其脱硝系统进行相关优化调整试验,根据试验结果进行研究分析并提出指导意见。在SNCR系统优化调整前,NOx浓度在280mg/Nm3左右,氨逃逸浓度在20ppm左右,SNCR系统优化调整后,NOx排放浓度基本维持在190~220mg/Nm3,最低达到180mg/Nm3,而氨逃逸浓度则达到10ppm左右。