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板带厚度精度是板带材的两大质量指标之一,在国内外竞争剧烈的市场经济中,提高冷轧带钢质量非常重要。板带厚度控制是板带轧制中质量控制的关键技术环节,近年来该技术取得了迅速发展。 本课题是进口五机架冷连轧机组的改造工程,改造工程主要针对老式轧机的不足之处,对其压下方式和轧线控制进行了全面改造。在对牌坊不进行加工的情况下,将机械式的电动压下改为长行程的液压压下,将C形钩换辊改为液压小车换辊,并对自动控制系统进行全面的升级改造。控制系统采用了西门子的全数字控制的直流传动系统;高速的VME方式的多处理器数字控制系统HIPAC用于轧机的一级自动化控制;二级系统采用的是NEC的服务器。 文中分析了在扳带扎制过程中,影响板带厚度变化的各种因素,在此基础上,采取相应的控制策略,实现冷连轧厚度自动控制,并且阐明了该控制系统的功能及特点。其次,文中详细论述了本次改造工程中,自动厚度控制AGC,张力自动控制ATC、厚度自动控制、L2级的软件的设计思路,以及自动厚度控制AGC系统是如何满足冷轧带钢生产工艺的要求。并且,认为在自动厚度控制AGC应用中,依靠现代控制理论、电子技术与计算机技术新成就,采用AGC前馈控制,AGC反馈控制,AGC流量控制,ATC张力控制系统,其控制的主要策略是使原料的厚度变化经过1号轧机轧后趋于常量,以便确保后续轧机控制板型厚度精度,最终达到厚度精确控制的目标,提高冷轧带钢产品质量。