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高炉喷吹煤粉工艺,作为有效地降低生铁成本、提高经济效益和大幅度地降低焦比、解决焦炉老化和环境污染问题的重要措施之一,日益受到人们的重视。针对煤粉喷吹原料的改变导致磨煤机出力大幅度下降的问题,本文从改善煤可磨性和放宽出煤粒度要求两个方面进行了研究,力图为提高现有设备的制粉能力提供参考依据。
为了改善煤可磨性,研究了水分、干燥介质及预处理方式对煤可磨性的影响。结果表明:NX煤可磨性指数好于MK煤。水分对MK煤的可磨性指数有影响,对NX煤影响不大。干燥处理能提高MK煤可磨性,而对NX煤则没有效果。添加干燥介质对提高原煤可磨性指数有一定效果。煤粉烘干处理并添加干燥介质对提高可磨性指数的效果不明显。
对辊预处理效果好于高压预处理。对辊预处理后哈氏可磨性指数有较大提高,高压预处理对提高煤的哈氏可磨性指数效果不明显,但随着处理压力提高,可磨性指数逐渐提高。磨煤机出力估算结果表明,对辊预处理后,MK煤总出力提高12.68%,NX煤提高9.18%;当高压处理压力为25.5MPa时,MK煤总出力提高为6.18%。
为放宽出煤粒度,研究了粒度、煤种及煤粉预热对煤燃烧率的影响。结果表明:煤粉粒度减小,煤粉燃烧效果明显提高,但粒度对煤粉燃烧率的影响大小与煤种有关。当煤粉中-200目比例从50%降至30%时,燃烧率下降幅度不大,因此可适当放宽粒度。K煤粉的燃烧效果稍好于NX煤。混煤有助于提高煤粉燃烧率。
煤粉预热对增加燃烧率效果明显,随着预热温度的增加,煤粉燃烧率提高。粒度-200目为50%、预热温度为150℃时,燃烧率比未预热时提高了约12%,比粒度-200目为70%、未预热条件下还高,可以认为,采取该措施可有效提高煤粉燃烧率,放宽高炉喷煤对煤粉粒度的要求。