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预焙阳极生产是铝电解生产技术的关键环节之一,其质量的好坏将直接影响着铝电解的正常生产及经济技术指标,因此提高预焙阳极质量显得尤为重要。本文在自己从事铝用炭素阳极生产和管理10多年的经验的基础上,对提高预焙阳极质量的途径进行了研究。论文首先对影响预焙阳极质量的因素进行了分析,然后针对各个因素进行分析和试验研究,得出如下结论: 1、原料中的微量元素,其中Ni、V、Na、K、Ca等元素对炭耗有较大的影响,V、P、S、H、Pb等杂质元素则对电流效率和环境有较大的影响。石油焦除了控制其理化指标外,粒度分布也很重要。沥青质量指标中软化点固然重要,但其它指标亦不能忽视。尤其是甲苯不溶物含量不应小于28%,喹啉不溶物含量在8%~12%、β-树脂含量在18%~25%为宜。 2、对煅烧工序进行了研究,研究表明煅烧温度应保持在较高水平,达到1240℃~1300℃、真密度应达到2.00~2.05g/cm3。 3、在保证配比不变的情况下,通过改变粉料纯度来调节沥青含量既可以达到降低沥青用量的目的,还可减少生产中不稳定因素的发生,使生产保持平稳。调整粉料细度,减少-0.074mm部分含量,即可减少沥青用量,增加糊料流动性,提高混捏温度。又可减少糊料因粉料变化而引起的波动。通过实践检验,沥青用量由设计的16.5%降至14.0~15.5%为宜。 4、对混捏机进行检修,更换搅刀、衬板等部件,检修后功率提高到60kW~100kW,为提高混捏效果提供了保证。重新确定振动成型的主要参数—振动时间,当该值在50秒~55秒时阳极获得较好的理化指标。 5、对焙烧工序进行了研究,研究表明焙烧的升温速率、最高温度、保温时间及火道平衡等因素影响体积密度、比电阻值及外观合格率,应严格控制。 通过改善工艺条件,稳定了生阳极生产质量,预焙阳极外观质量及理化指标也有了改善,预焙阳极在电解使用过程中掉渣、脱极现象明显降低,返回残极均匀,每组重量为120 kg~140kg,使用周期由原设计的25天提高至27天,阳极毛耗由原来的594kg/t-A1降至564kg/t-A1。