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大庆油田是我国重要的能源开采地,由于油田的开采过程中需要大量的回注水。目前萨中油田的补水量在3.78×10~4~5.21×10~4m~3/d之间,首先考虑将附近的地面污水深度处理后作为回注水水源,剩余的需要补充市政管网水,据估计萨中油田的补充的市政管网水量在2.210~4~2.4810~4m~3/d,补充量较大,从节约水资源及降低生产运行成本出发,考虑用其它的水源代替市政管网水。因此,针对目前萨中油田区域内补水的水源日益短缺的情况,本课题以大庆中区污水处理厂的二级出水作为研究对象,采用二级出水深度处理作为油田回注水的想法,通过对水质进行分析后,结果表明:二级出水中悬浮固体含量和三种细菌的菌数主要不达标,水型为碳酸钠型,无结垢趋势。为了考察深度处理工艺的可行性,通过静态混凝和小型连续流试验,确定处理二级出水的混凝剂和杀菌剂的投加种类、投药量等,以及对深度处理后的出水与油田采出水的配伍性进行评价,结果表明:静态混凝和小型连续流试验是可行的,对悬浮固体等出水指标有较好的去除效果,其中最佳投加量为:絮凝剂30mg/L,助凝剂3mg/L,杀菌剂50mg/L。两种污水的配伍性良好,可以作为油田回注水。为了确定运行参数,中试阶段通过对“混凝+气浮+过滤”四种组合工艺和流砂过滤工艺的运行和调试,结合不同工艺产生的经济效益,推荐最终工艺流程。结果表明:五种工艺运行后均能使二级出水达到回注水标准,结合各工艺运行成本,确定最优工艺为单级过滤工艺,处理后的悬浮固体含量为2.48mg/L,粒径中值为0.751μm,硫酸盐还原菌、腐生菌和铁细菌的菌数分别为30个/mL、600个/mL、3个/mL,运行成本为0.85元/m3,每年产生4595.5万元的经济效益。