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北京燕化公司炼油厂芳烃抽提装置设计加工量15万t/a,原料来自常减压装置的初、常顶汽油,主要产品为石油苯、石油甲苯和混合二甲苯,同时副产廉价氢气。该装置由预处理(精制)、重整反应、芳烃抽提、芳烃精馏四个单元组成。 芳烃抽提装置于2005年3~4月间进行了装置扩能改造,由15万t/a扩量为20万t/a。装置自2005年4月20日一次开工成功后,装置抽余油质量经常出现不合格情况,直接影响到下游己烷切割装置的正常操作和产品质量,影响了装置的长周期安全平稳运行。 通过在正常生产的前提下利用两个原料罐切换使用,加工原料组成不同的原料,对生产操作和产品质量进行分析,得出联合抽提料溴价波动会对预处理后抽提料溴价产生影响,当联合抽提料溴价由3.11gBd/100g上升到5.60gBr/100g时,抽余油溴价由0.20gaE/100g上升到0.37gBr/100g。即当联合抽提料溴价上升,抽余油溴价上升,反之则抽余油溴价下降。溴价反映产品中所含烯烃的多少,溴价越高产品中烯烃含量越高。 工艺因素对抽余油质量的影响包括:系统循环氢硫含量、系统压降、积炭等方面。通过生产中出现的催化剂硫中毒、临氢系统压力降、催化剂积炭进行探讨分析得出:当循环氢中硫含量增加时,会引起催化剂硫中毒,当催化剂中毒后反应温升下降,由8~10℃下降到3~5℃,抽提进料溴价上升,最高达1.8gBr/100g,抽余油溴价最大上升到0.6gBr/100g,超过了0.4gBr/100g的指标;反应器压降的上升,会造成临氢系统压降增加。当临氢系统压降增加时,在反应器床层的平均压力为1.84MPa,反应产物溴价为1.56gBr/100g;在反应器床层的平均压力为1.96MPa,反应产物溴价为1.03gBr/100g;在原料组成基本稳定、操作条件不变的情况下,催化剂使用前后期预处理后抽提料溴价由0.78gBr/100g上升到1.24gBr/100g,抽余油溴价由0.14gBr/100g上升到0.23gBr/100g。 通过对抽提单元操作、工艺流程和设备问题等进行探讨,在生产操作上进行了调整和调整后效果分析,找出了解决抽余油质量问题的关键:增加立式换热器、反应器旁路;增加水洗水系统流程,提高抽余油水洗效果;定期检修关键设备(立式换热器、加热炉等);更换新鲜催化剂。