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本文通过对煤样的工业分析、粒度组成、密度组成、表面结构及物理化学性质的研究,探讨了煤样制备超纯煤的可能性。从药剂制度、矿浆浓度、磨矿等方面对浮选制备超纯煤的过程进行了优化研究,进而从添加剂制度、磨矿浓度、磨矿时间等方面对制得的超纯煤进行了超细粉碎过程优化研究,最后使用超细粉碎后的超纯煤进行制浆研究,主要对制浆过程中的添加剂种类及用量、煤浆浓度进行了优化。通过煤质特性分析发现,原煤的灰分很低,适合浮选回收的粒度含量较高,灰分低,而选择性较差的细粒级灰分稍高,但其含量较低;原煤中-1.35g/cm3密度级的含量较高,占到一半左右且灰分小于1%,除-0.074mm粒级外,其他粒级的+1.425g/cm3含量都低于10%,灰分较高;煤粒表面总体来说比较致密、均匀、平坦、光滑,矿物质含量较少。通过浮选对超纯煤的制备过程进行了优化,主要研究了捕收剂种类与用量、起泡剂种类与用量、浮选工艺、矿浆浓度、磨矿对浮选制备超纯煤的影响。试验结果表明,通过一次浮选不能制得灰分小于1%的超纯煤,须采用粗选-精选浮选流程来制备超纯煤。通过试验,粗选过程优选的捕收剂为正十二烷,用量为100g/t,优选的起泡剂为仲辛醇,用量为100g/t,精选过程优选的捕收剂用量为100g/t,起泡剂用量是50g/t,此时精煤产率为73.46%,精煤灰分为0.91%。另外,通过磨矿处理,可以有效的把精煤产率提高到85.20%,而精煤灰分仅为0.93%。使用QM-2型实验室用滚筒式球磨机进行超细粉碎优化,主要研究了添加剂种类与用量、磨矿浓度以及磨矿时间对超纯煤超细粉碎的影响。试验结果表明,在羧甲基纤维素钠(CMC)、焦磷酸钠和Span-80的三种添加剂中,使用CMC的磨矿效果最好。通过试验,优选的CMC用量为1.5%,磨矿浓度为60%,在此条件下磨矿3.5小时,即可使磨矿产品的D50小于10μm,D95小于45μm。使用制得的超细超纯煤进行制浆研究,主要研究了添加剂种类与用量、煤浆浓度对煤浆流变性和稳定性的影响。试验结果表明,使用2%的CMC制得的精细油水煤浆的定粘粘度较低,并且稳定性较好。在此条件下,对煤浆的浓度进行了优化研究,试验结果表明,当煤浆浓度升高到55%时,煤浆的定粘粘度仍能满足要求,并且稳定性较好。