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由于铁精矿进入高炉之前必须配成一定碱度并造块后才能使用。根据碱度公式R=CaO+MgO/SiO2+Al2O3,一般R大于0.9时,才是合理的炼铁条件,因此,在研究提高铁精矿品位的同时,必须研究如何降低铁精矿中SiO2和Al2O3的含量。SiO2和Al2O3含量高时,就需要多配入石灰石,结果影响了高炉给料的铁品位及生铁的冶金性能。为了提高高炉炼铁的效益,国内外钢铁公司都趋向于生产含铁品位高、杂质低的铁精矿及高品质粉矿和块矿。
鞍钢集团弓长岭矿业公司(以下简称弓矿公司)选矿厂,是鞍钢主要原料基地之一。2001年精矿产量为360.6311万吨,平均铁品位65.55%,SiO2含量8.31%,粒度-200目90%左右,铁精矿产品与进口矿相比存在明显的质量差距。
本文通过对弓矿公司磁选精矿的矿石性质进行分析,采用反浮选工艺对磁选精矿进行“提铁降硅”试验。分别进行了阴离子反浮选和阳离子反浮选试验,通过试验结果对比,提出最佳方案,并进行试验室扩大连续试验。通过试验推荐了工业生产流程,确定了合理的选别指标,为改造后的生产提供指导依据。
首先在选矿厂二选进行“提铁降硅”工艺技术改造,浮选采用一精一扫流程,2001年12月17日投产,2002年1-5月进行了工业试生产及工艺流程调试,通过对浮选生产工艺进行调试和工艺流程考查,分析浮选工艺流程存在的问题,同时对设计流程进行了完善和调整,调整后的浮选工艺流程为一粗一精流程,2002年6月13日投产,通过工艺流程考查和对浮选产品进行分析,根据结果评价该流程。
由于捕收剂十二胺本身的性能特点的原因,形成的泡沫粘度较大,消泡难,不仅造成磁选设备选别效果差,处理能力下降,而且给操作带来诸多不便,跑、冒现象时常发生,尾矿品位也比较高,影响了浮选的技术经济指标。本项目通过与药剂厂家合作,研究并应用了拥有自主知识产权的高效复合捕收剂YS-73,解决了十二胺生产中存在的泡沫粘,流动性差,浮选机跑槽,精矿质量波动,泵池、磁选机及矿箱等跑冒矿浆,尾矿浓缩机不消泡的问题,实现了生产工艺的顺行和精矿品位的稳定。