论文部分内容阅读
沈阳油田目前已到注水开发阶段中后期,随着油田的开发,区块综合含水不断上升,油井进入含水期后高含水的产出液使抽油杆和油管间的润滑条件恶化,加剧了油井偏磨现象。2009年通过作业现场跟踪,发现有偏磨现象的油井426口,偏磨井数占全厂开井数的39%,目前沈阳采油厂每年因为偏磨报废抽油杆12000根左右,报废油管4000根左右,报废抽油杆接箍5万个左右,增加了油井的运行成本。针对于这种情况,在对抽油机井井下杆管受力分析的基础上,结合沈阳油田抽油机井杆管偏磨的分布规律,以室内试验技术为手段,从抽油机井泵径、含水率、沉没度以及抽汲参数对杆管偏磨的影响分析入手,得出了抽油机井的偏磨机理。一些区块油层压力下降导致油井供液能力下降,使泵挂不断加深,高含水、低沉没度状态下运行的抽油杆柱会发生液击现象,加大振动载荷,使抽油杆柱更易发生偏磨;一些注水较好区块油井采用大泵提液,油井采用较大的抽汲参数也会使抽油杆柱的受力朝着容易发生偏磨的情况发展;含水的不断上升也使井下杆管工作状况逐年变差;通过近几年的跟踪调查,随着油田的开发,偏磨程度在不断加重,偏磨井数也在不断上升,有效控制和预防油井的偏磨已经成为控制油田生产成本、实现降本增效的有效途径。抽油机井的防偏磨措施主要是采取扶正器、注塑杆等措施对抽油杆柱进行约束,应用耐磨材料改善抽油杆接箍和油管的耐磨性,或者优化油井工况改善抽油杆柱的受力等手段,实现对抽油机井偏磨的防治。