论文部分内容阅读
绿水洞煤矿岩巷掘进机械化程度偏低,单进不高,严重制约了矿井安全高效生产,研究岩巷钻车掘进技术及其配套工艺优化,对提高矿井岩巷掘进速度和和推进岩巷掘进工艺改革具有重要意义。采用理论分析、数值模拟和现场实验研究手段对液压钻车条件下钻爆技术及参数、施工组织设计等进行了系统研究,结果表明:(1)随装药孔至空孔距离增大,掏槽爆破结束时剩余的岩石碎块体积迅速增大;炮孔越深,槽腔内岩石碎块的抛掷越困难;最终选择设置主掏槽眼三对,辅助掏槽两对,掏槽角为70o,炮孔长2.0m左右。并采用主掏槽眼+辅助掏槽眼的复合加强垂直楔形掏槽方法,加大药卷直径至40mm,增加其单孔装药量,保证了爆破效果。充分发挥钻车成眼速度快的优势,设置了以多空眼作为基础,辅以内掏槽、外掏槽眼爆破的爆破方案,加强了掏槽效果。(2)确定了早班一个循环,采用中深孔爆破,中夜班两个循环,每循环爆破深度1.7~1.6m。确定了325大巷采用CMJ2-17凿岩钻车+ZCY-100R侧卸式装岩机+P-60B耙装机+3t运输矿车+柴油机车牵引运输的机械化作业线,钻眼和装岩出矸工序平行作业,“前面打眼,后面装车”作业方式,大幅度提高了掘进效率。绿水洞煤矿325岩石大巷现场试验表明,岩巷钻车掘进取得了月成巷平均单进160m,最高进尺180m的良好成绩,极大地提高了掘进速度,降低了工人的劳动强度。