【摘 要】
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多年水驱开发,特低渗透油藏朝94区块杨大城子油层表现出非均质性强,储层物性差,措施增产效果差,关井、低产井多,日产水平低、常规加密效果差等问题。整个区块剩余油挖潜难度大,早期进行加密后,虽然状况有所缓解,但是注采压差仍很高,且有逐年上升的趋势。室内研究和矿场试验研究发现,通过井网加密,建立有效驱动体系,在配合整体压裂的效果最好,因此,需要开展朝94区块杨大城子油层剩余油挖潜对策的研究。针对朝94区
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多年水驱开发,特低渗透油藏朝94区块杨大城子油层表现出非均质性强,储层物性差,措施增产效果差,关井、低产井多,日产水平低、常规加密效果差等问题。整个区块剩余油挖潜难度大,早期进行加密后,虽然状况有所缓解,但是注采压差仍很高,且有逐年上升的趋势。室内研究和矿场试验研究发现,通过井网加密,建立有效驱动体系,在配合整体压裂的效果最好,因此,需要开展朝94区块杨大城子油层剩余油挖潜对策的研究。针对朝94区块杨大城子油层在与扶余油层用一套方案开发时,出现开发效果差的问题,为了找出问题的原因,本文通过开展CT扫描和恒速压汞等室内实验,对朝94区块杨大城子油层微观孔隙结构特征进行研究。论证了300m的井网条件下不适合朝94区块杨大城子油层,所以要进行井网加密,建立有效驱动体系。在通过开展启动压力梯度、可动流体饱和度、油水两相渗流特征、水驱油等实验,对流体渗流特征进行研究,也为下一步数值模拟及历史拟合提供相应的启动压力梯度、相对渗透率等数据。应用Petrel建模软件对朝94区块杨大城子油层进行地质建模,并应用Eclipse软件对其进行历史拟合,在与注采系统等开发因素、构造和沉积微相等地质因素相结合在一起,然后研究其对剩余油分布的影响,分析朝94区块杨大城子油层目前存在的主要剩余油类型,明确了朝94区块杨大城子油层加密前后平面和纵向剩余油分布状况,并研究油层的剩余油动用状况。针对剩余油分布提出对应的挖潜对策包括井网加密、整体压裂、注采系统调整和油水井措施调整。
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