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兰州石化公司380循环冷却水系统主要为化肥装置提供工业冷却用水,补充水为处理后的黄河水,属结垢型水质。在运行过程中存在的问题主要表现为:浓缩倍数控制偏低,腐蚀速率、粘附速率时有超标,微生物大量繁殖,粘泥量居高不下,漏氨时循环水处理水平较低,不停车清洗预膜技术不够成熟,现场设施无法实现连续自动加药,现场运行管理制度和管理方式不健全等。
针对以上问题,按照中国石油循环水场达标要求,本课题开展了高浓缩倍数运行条件下循环水水处理技术和工艺控制的优化。首先引进了碱性耐卤素循环水处理技术,配方筛选并确定了无机磷酸盐、锌、唑类缓蚀剂及优良聚合物复配而成的缓蚀剂MS6209,有效地抑制铁和铜材质的腐蚀。选用的阻垢剂OP8492由绿色环保型聚环氧琥珀酸类聚合物和HPS-Ⅰ磺酸盐类高效多元聚合物复配,对高硬、高碱、高浓缩倍数循环水水质具有优良的阻垢分散性能,并在碱性条件下能有效地稳定循环水中的锌和正磷。在微生物控制方面,选择了与缓蚀阻垢剂配伍性好、杀菌效果优良的杀菌配方。在装置发生氨泄漏时,冲击增投活性溴、非氧化性杀菌剂、杀菌增强剂来控制微生物滋生,同时实现了不停车清洗预膜。投用了自动加药和换热器在线监测两项自控设施,并加强了运行管理。
静态缓蚀和阻垢试验确定了高浓缩倍数运行时缓蚀剂MS6209和阻垢剂OP8492投加浓度范围和最佳配比,结果表明缓蚀剂MS6209浓度在5-15 mg/L时缓蚀性能较好,阻垢剂OP8492浓度在40-60 mg/L时阻垢性能较好,两者配比为10mg/L和50mg/L时缓蚀阻垢性能最佳。动态模拟试验显示,碳钢腐蚀速率为0.038 mm/a,粘附速率为3.56 mcm,均达到很好的水平,铜腐蚀速率仅为0.001 mm/a。通过缓蚀试验,也考察了该配方优良的配伍性和耐卤素氧化性能等。
现场应用表明,循环水浓缩倍数控制在5-7倍运行时,碳钢和铜材质换热器腐蚀速率分别平均为0.0249mm/a和0.0026mm/a,粘附速率为4.3mcm,漏氨水质得到了很好的控制。加药装置的自动控制和换热器在线监测技术的使用,能够稳定适时加药,充分发挥了药效,减少了药剂消耗。不停车清洗预膜的效果达到了指标要求。380循环水场在处理技术及工艺优化后,年节约补充水量115万吨,减少排污水量115万吨,成本控制在0.009元/吨以下,两年共节约费用874.7万元,达到了节水减排的目的,保证了装置安、稳、长、满、优运行。