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回转窑煅烧作为生产铝用碳素阳极原料制备的主要工序,能否生产出质量优良的煅烧焦,将对优质阳极的生产起到关键性的作用。因此,为了提高阳极质量,回转窑煅烧石油焦的质量还需要提高,另外,石油焦的煅烧过程的能耗需要降低。
本文对国内某公司Φ2.84×55m煅烧石油焦回转窑正常工作状态下的主要热工参数进行了测量,并对物料平衡和热量平衡进行了计算,然后进行数值模拟计算分析,依次对回转窑进行优化设计,进行试验,再根据实验结果修改设计方案,使设计方案进一步优化,合理。
通过对Φ2.84×55m煅烧石油焦回转窑的现场测试、得到回转窑内的温度分布,画出了温度分布曲线;在收集了大量实测数据的基础上,通过FLUENT软件,对碳素煅烧回转窑行了模拟,模拟回转窑的煅烧过程,并且对模拟的结果进行了分析。
通过热工测试及计算得出,石油焦煅烧过程中产生的挥发份未得到充分利用,烟气到达窑尾时,仍有较多的CH<,,4>,C<,2>H<,4>,C0等可燃气体存在,导致回转窑热效率偏低,仅为18.01%。
通过全面分析碳素煅烧回转窑目前存在的诸如:窑头、窑尾密封不严,二、三次风管安装位置不合理、风管寿命较短,窑皮温度过高,产能较低等共性问题。结合数值模拟及模型实验,以及多年来自主设计开发回转窑的丰富经验,对回转窑的结构和材料选用等方面提出了改进措施。
数值模拟和模型实验结果表明,回转窑二、三次风管最佳位置及合理的操作参数为:二、三次风的供风量比例为6:4,其中二次风供风量应为6143.6Nm<3>/h,第一根风管位于距窑头14.35m处;三次风供风量应为 4095.7 Nm<3>/h,第一根风管位于距窑头22.4m处。
通过优化设计后,实测回转窑的二、三次风管寿命提高50%,产能可提高15%~20%,炭质烧损降低2%~3%。